❶ 澱粉廢水處理工藝里都有哪些工序
澱粉廢水治理總體上宜採用「預處理+厭氧生物處理+好氧生物處理+深度處理」的污染治理工藝,工藝流程圖如下:澱粉企業額根據澱粉生產的原料和產品種類、廢水性質選擇合適的廢水工藝路線和單元技術。
預處理工序中,澱粉生產廢水應通過格柵、沉澱、氣浮等工藝去除懸浮物後進入調節池,進行水量調節;馬鈴薯澱粉生產廢水應在沉澱池前設置消泡設施;薯類澱粉廢水中的原料輸送清晰廢水應通過沉沙等工藝去除污水中的沙粒後進入調節池。
厭氧生物處理可選用升流式厭氧污泥床反應器(UASB)、厭氧顆粒污泥膨脹床反應器(EGSB)、內循環厭氧反應器(IC)等工藝;廢水在進入厭氧反應器前應先進行PH調節和溫度調節;澱粉糖及變性澱粉生產廢水需投加營養鹽調節碳氮比後再進行厭氧生物反應。
好氧生物處理可選用序批式活性污泥法(SBR)、缺氧-好氧(A/O)+二沉池、氧化溝+二沉池等工藝。
深度處理可選用混凝沉澱、砂濾、膜生物反應器(MBR)等工藝;根據用水需求可通過納濾、反滲透處理後回用。根據回用目的的不同,回用時可選擇超濾、超濾+反滲透(RO)、超濾+RO+混合離子交換床等工藝。其中,可採用MBR代替好氧生物處理(脫氮除磷)+深度處理,也可將MBR作為深度處理工藝。
❷ 如何處理甘薯澱粉生產中的廢水廢渣
甘薯澱粉生產過程中要產生大量的廢水,廢水消化處理可採取減排法,通過循環利用版,提高水的利用率,減少權排放量。通過設計科學合理的工藝流程,使不同潔度的水用於不同需要,精加工廢水用於粗加工的洗滌和分離,必要時增加過濾和沉降設施;土地吸納直接澆灌法,是將廢水直接排放到閑茬秋翻地,通過土壤吸納和微生物降解等過程,為下一茬作物提供土壤的肥力積累;蓄納降解法,是將廢水用水池蓄納起來,讓其自然降解後,再用於農田灌溉;建立污水處理系統,此法運轉成本高,對於小型企業和農戶難以採納。
甘薯在生產澱粉過程中同時產生大量的薯渣,由於薯渣里含有豐富的膳食纖維(一般含25%~30%),利用薯渣提取膳食纖維可以變廢為寶,提高甘薯資源的綜合利用率,增加農民收入,其工藝流程為:薯渣(乾粉)→粉碎→α-澱粉酶水解→鹼處理→酸處理→糖化酶水解→過濾→洗滌→烘乾→粉碎、過篩→成品。
❸ 澱粉加工廢水有哪些處工藝與澱粉加工污水處理設備說明
澱粉加工污水處理設備有哪些處理工藝?澱粉加工污水處理設備有什麼特點?綜合澱粉加工所產生的污水看,澱粉加工污水屬於高濃度有機廢水,廢水中包含蛋白質、糖、脂肪等,另外含有大量含氮、碳無機化合物,該類廢水不經處理直接排放,會影響水體,造成水體的富營養化。
1. 格柵沉砂池:隔除來水中的大塊雜物及漂浮物,同時使來水中較大顆粒物在此沉降下來。可根據水質情況選用簡易格柵或機械格柵。柵渣及沉砂定期清理,經消毒後交市政統一處理。
2. 調節池:調節水量,均衡水質。提升系統的抗沖擊負荷能力。
3. 一體化印刷廠污水處理設備:主體工藝為A/O生化工藝,內置沉澱及污泥迴流系統。外殼採用機械纏繞玻璃鋼罐體,為地埋式設計。設備的核心部分為生物接觸氧化工段,該工段採用固定化活細胞工藝,加入外置高效曝氣系統,通過好氧細胞的生命代謝作用,使水中的有機物得以消解,從而達到凈化水質的目的。該設備特別適合生活類污水的凈化過程。
4. 砂濾生態池:可作一體化污水處理設備的有效補充,對一體化養殖污水處理設備出水進行深度處理。該處理系統是人工濕地生態系統的單級表現形式。通過基質的吸附、微生物的消解以及植物的吸收等綜合作用,使出水水質穩定達到設計要求。
5. 設備間:內設兩台鼓風曝氣機和PLC自控設備。鼓風曝氣機為一用一備,切換運行。污水處理站內所有設備均通過PLC控制設備進行自動控制切換,並進行過流、缺相、過壓、欠壓等故障的自動保護。
❹ 澱粉廠的廢水怎樣處理
目前,國內外經常採用的澱粉廢水處理工藝有如下幾種。
(1)厭氧-好氧串聯工藝
厭氧部分一回般採用答UASB、厭氧濾池、厭氧塘、縱向折流套筒式厭氧污泥床(VBASB)處理工藝,好氧部分可採用生物接觸氧化、循環式活性污泥法等工藝,厭氧前面採用調節池預曝氣、沉澱等預處理,好氧後面一般接氣浮、吸附、過濾等後處理,以保證出水達標。
(2)兩段好氧串聯工藝
該工藝可為生物接觸氧化與氧化塘串聯,也可採用酵母菌-焦炭固定床生物膜兩段好氣處理工藝。
(3)化學絮凝-活性炭吸附
❺ 土豆加工澱粉後廢水如何處理
採用混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附處理馬鈴薯澱粉廢水。通過試驗,結回果表明:
(1)混凝Ⅰ中,答PAC的最佳投加量為1000mg/L,PAM 的最佳投加量為10mg/L,COD去除率為35.6%。
(2)Fenton氧化過程中,H2O2∶Fe2+最佳配比為5∶2,COD的去除量達到51.6g/molH2O2,COD去除率為60.0%。
(3)混凝Ⅱ處理中,PAC的最佳投加量為3500mg/L,PAM 的最佳投加量為35mg/L,COD去除率達85.40%。
(4)活性炭吸附過程中,當吸附30min時,出水COD
為95.6mg/L,當吸附時間達到90min時,出水COD為1396.5mg/L。所以,活性炭吸附柱的穿透時間為30min左右,耗竭時間為90min左右。
(5)經混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附工藝處理後的廢水,COD總去除率達到99.1%,脫色率為100%,SS的去除率為96.4%。出水達到《澱粉工業水污染物排放標准》中的濃度限值:COD≤120mg/L,SS≤100mg/L。