⑴ 公司有一台超纯水设备,最近发现EDI模块电导率持续不断的往下降从6兆欧降到2兆欧,是很平缓的下。看补充
EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压差增专大、产水,浓属水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染,下面小编来讲一下具体故障的分析检测方法。
产水电阻率低原因分析
1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。
产水电导率大于进水电导率原因
1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。
2、浓水室压力大于淡水室压力。
3、电流增加,产水水质反而下降原因
离子交换膜损,例如:热损坏;机械损坏。
EDI模块发生故障应及时分析及时检测,避免对EDI的系统造成损坏进而产生更大的损失。
⑵ EDI模块维修的方法
深圳恒通源具有多年的EDI使用和售后服务经验,拥有专用的EDI清洗再生设备、树脂、阴版阳膜片、权阴阳极板等配件,对任何原因造成的EDI接头断裂、内部发热烧坏、纯水室污堵、浓水室积垢、背部漏水等造成的EDI水质下降等问题,我司进行修复后,再制造EDI产品的性能和质量均能达到甚至超过原品,而成本却只有新品的40-60%,节能达到50%以上,节材40%以上。
1、根据用户的数据和描述,制订维修初步方案。
2、EDI模块到厂后先上机检测和清洗,如有必要进行拆解检查,更换内部损坏的部件,包括极板,阴阳离子膜片,树脂,隔板,接头线,密封圈等损坏的材料。
3、维修完成后重新测试,48小时测试合格后出厂。
4、根据维修情况,协助客户优化目前设备工艺和运行中存在的问题。
5、可以提供专用的清洗剂和完整的清洗保养维护方案。
⑶ 常用edi模块有哪些牌子
EDI是什么?
EDI,又称连续电除盐技术,它是将传统电渗析技术和离子交换技术相结合,在专电场力的作属用下,通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过性作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,使水中离子作定向迁移,从而实现水的深度净化除盐。水电解产生的氢离子和氢氧根离子对树脂进行连续再生,因此EDI模块制水过程不需要酸碱化学再生即可连续制取高品质超纯水。
常用的牌子有:西门子、坎普尔、麦克尼斯、GE
⑷ EDI模块可能的损坏情况是什么
恩临小编009:EDI模块烧坏的原因与防范措施。
张力:EDI模块烧坏的原因主要是EDI整流电源的联专锁保护出现了问题,大家属知道不通水的情况下EDI模块是不能加直流电的。另外,在EDI设备供水泵采用变频控制在停车的过程中或整流电源的软启动功能失灵的情况下也会出现EDI模块烧坏的问题。当然,因EDI模块结垢等流量较低的情况下,人为解除流量断水保护也是用户应该重视的问题。
⑸ EDI模块主要的损坏原因有哪些
造成EDI模块故障的原因分为以下几点:
(1)EDI运行电压过高,电流无法调节增大:进水硬度过高EDI内部结垢、EDI进水压力长期过高、EDI运行常有水锤现象。
(2)EDI流量过低水质变差,压差增大:进水余氯、硬度、硅含量过高。进水前无保安过滤器。
(3)EDI进水正常,压力正常而水质过低:树脂性能下降,可高电流再生。
(4)EDI模块漏水:进水压力过高,螺栓松动
(5)EDI模板硬件变形:在高电流低流量下运行,在通电不通水状况下运行。
(6)EDI水流窜水:内部膜片穿孔,导致膜片穿孔原因进水硬度高、EDI被干烧。
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⑹ PLC输入输出模块的供电,怎么接线的
先做如下约定:电源正(记为1),电源负(记为2),采集模块信号正(记为3),采集模块信号负(记为4),传感器信号正(记为5),传感器信号负(记为6)。对于四线制传感器还有:传感器电源正(记为7),传感器电源负(记为8)。
对于两线制传感器,接法如下:1-5,2-4,3-6;(电流只有一个回路:1->5->6->3->4->2)串联型接法。
对于四线制,接法则为:1-7,2-8,3-5,4-6。(电流有两个回路:1->7->8->2;5->3->4->6)并联型接法。
不管四线制、两线制,所有的传感器都需要外部供电。这个外部供电可以是PLC的直流电源也可以是外部开关电源,PLC内部都不提供电源。
AI/AO模块需要外部供电,PLC内部提供的电源只是供模块内部信号处理使用的,而非外部信号处理使用的。DI模块上不需要外接L+,L+是接在传感器、开关等器件上的,但需要接M;DO模块要接L+和M,因为模块的输出电路与内部电路是隔离的,输出部分的电路是由L+和M供电的。
PLC控制器的电源在整个系统中起着十分重要得作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC控制器直接连接到交流电网上去。
(6)EDI模块电怎么能穿过去了扩展阅读:
PLC系统电源的干扰
PLC控制器系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰而在线路上感应电压和电路。尤其是电网内部的变化,如开关操作浪涌、大型电力设备起停、交直流传动装置引起的谐波、电网短路暂态冲击等,都通过输电线路传到电源原边。
PLC控制器电源通常采用隔离电源,但其机构及制造工艺因素使其隔离性并不理想。实际上,由于分布参数特别是分布电容的存在,绝对隔离是不可能的。
⑺ edi出问题了
先问一下 能把你的预处理说出来吗
1、 EDI在运行中,如果将较差的给水引进组件,或者电源不足,就会增加维修工作量。
2、 给水中主要引起结垢的是TOC,硬度和铁。
3、 给水硬度较高将引起离子交换浓水侧结垢,而使纯水水质降低。同时给水硬度,溶解的CO2和高PH会加速结垢。可以用适当的酸溶液清洗污垢。
4、 给水中的有机物污染,会在离子交换树脂和离子交换膜表面形成薄膜,将严重影响离子迁移速率,从而影响纯水水质。当发生此现象时,纯水室需要适当的清洗。
5、 如果EDI组件在无电或给电不足的情况下运行,交换床内离子处于离子饱和状态,纯水的纯度会降低。为了再生离子交换树脂,需将水流通过组件,并慢慢增加电源供应电压,使被吸附的离子迁移出系统。树脂再生时,组件将通过比正常运行更多的电流。
警告:如果电源没有过电流保护,注意不要超过电源的供电容量。
6、 电极连接器应该定期检查,以防由周围条件引起的腐蚀或松弛,以免增加电阻,阻碍电流渡过,导致纯水水质下降。
7、 若膜外部需要清洗请注意以下几点:
禁止使用丙酮或其它的溶剂。
当电源开启时禁用水清洗。
擦洗时使用潮湿的布,可浸少量清洁剂。
注意保护安全标签。
三、 EDI浓水侧结垢酸清洗方法:
在浓水循环箱内配制50升2.5%浓度的HCL溶液(50L去离子水,3500ml37%分析纯HCL溶液,注意先加水后加酸),开启浓水泵循环清洗3分钟(浓水压力控制在0.1Mpa以下),然后停泵用清洗液浸泡15分钟,再开启泵循环5分钟。最后排放清洗液,用去离子水冲洗残留的清洗液。
四、 EDI膜块的再生过程:
在清洗、停机或膜块电压过低(或被关闭)时,膜块内部的树脂可能会被离子消耗尽,这时候模块需要再生。
再生过程将树脂中多余的离子带出膜块,使膜块在稳定状态下运行。再生过程在短时间内大幅度地改变系统参数,将树脂中多余的离子带出膜块,给水离子浓度会降低,电场驱动力将增加,多余的离子将从淡水室迁移到浓水室。
再生方法:
启动EDI系统,使淡水流量、浓水流量控制有日常流量的一半,极水流量不变,将电流设置为通常的150%-200%。在运行1个小时后,将流量和电流恢复到日常值上(这一点非常重要)。
注意:无论何时电流不能大于6A。
⑻ EDI模块怎么保养
1.EDI模块的清洗保养方案 1、RO系统的清洗 1)准备关闭对应系统的产水手动专阀属,打开对应系统的产水排放阀,浓水底部放水阀,放尽系统内存水后,关闭这几个阀门门。打开对应系统的清洗进水阀,产水回水阀、浓水回水阀...
2.EDI系统清洗保养方案 1)、EDI的清洗方法: 2) 根据EDI的运行状态,EDI的清洗采用酸洗—消毒—碱洗的方法来清洗EDI模块。 1.清洗时,EDI的淡水室、浓水室和极水室都需要清洗。即清洗液从“原水进”...
⑼ 最近我们电厂几十台EDI模块有一台产水电阻突然很低,其他都是好的。所有参数都正常,有人知道为什么吗
EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压内差增大、产水,浓容水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染,下面小编来讲一下具体故障的分析检测方法。
产水电阻率低原因分析
1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。
产水电导率大于进水电导率原因
1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。
2、浓水室压力大于淡水室压力。
3、电流增加,产水水质反而下降原因
离子交换膜损,例如:热损坏;机械损坏。
EDI模块发生故障应及时分析及时检测,避免对EDI的系统造成损坏进而产生更大的损失。
⑽ edi电源故障是什么原因
一、淡室水质突然下降,电耗增加,转子流量计上有黄褐色铁锈
故障原因分析:
1、原水含铁量较多,或管网有腐蚀,铁溶入水中。
2、个别膜破裂,电极腐蚀断裂,电极接线柱松动。
故障处理方法:
1、加强edi电渗析器的原水预处理。管路尽量不使用铁管,而要有防腐措施,开车时管网存水要排放干净,受铁污染处要及时清洗。
2、及时调换破膜或断极,电极的接触要良好。
二、水压高、出水量低或水流不畅
故障原因分析:
1、开车前管路未冲洗干净,致使杂质堵塞水流通道。
2、edi电渗析器级段间的水流倒向时,进出水孔错位。
3、在组装时,隔板和膜的进出水孔未对准,或是部分隔板框网收缩变形,或是隔板框和隔网厚度配合不适当。
故障处理方法:
1、拆开edi电渗析器清查出水孔、布水槽等处杂物,然后重新组装,或在进水管道加设过滤器。
2、对进出水孔错位,要仔细检查并重新组装测试。
3、变形的隔板要调换。对隔板加工要注意厚度均匀,与框网厚度的配合要良好。
三、电流不稳、出水流量不稳及压力表抖动等
故障原因分析:
1、edi电渗析器流量计及压力表离泵出口太近,受水泵冲击而抖动,或是系统阻力太大。
2、空气未排尽,或水泵吸口管路漏气使水带气。
故障处理方法:
1、改装流量计和压力表的位置,并尽力减少系统阻力。
2、设法使装置内空气排尽,修好edi电渗析器漏气处。