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拱頂滲水處理

發布時間:2021-03-02 04:39:11

⑴ 隧道塌方處理方案

隧道塌方案例
隧道A是一座雙連拱隧道,軸線走向為148°,隧道全長462m。隧道地形起伏大,植被發育,地貌有山間沖積小盆地、山脊以及山間沖溝等,其中山脊呈近南北走向,與隧道軸線呈大角度相交。隧道右洞施工時,發生了頂部坍塌,下面對本次塌方的原因和相應處理方案進行技術探討和案例分析。

隧道右洞在施工至塌方處時,正好處於Ⅳ、Ⅴ類圍岩的交界帶(該處埋深約80m),掘進後出現一較大滑層,先後出現兩次較大范圍的塌方,如圖1。塌方段褶皺強烈,裂隙發育,岩體破碎,岩石較堅硬,岩體層面光滑,呈倒三角狀。其中靠近中隔牆處塌方最高。隧道第一次塌方在無明顯徵兆的情況下突然發生,初次塌方量約100m3,並伴有滲水現象。在地下水的影響下塌腔迅速擴大,塌腔高4m-8m,縱長約8m,寬8m-11m,塌體完全堵住洞身,該段初期支護全部破壞,有6榀鋼拱架扭曲損壞。

塌方原因分析

隧道區域構造主要受復式背斜控制,背斜呈線狀緊密復式褶皺產出,軸部大致呈近東西向延伸。隧址位於該復式背斜之南翼,組成地層為雙橋山群下亞群板岩、千枚狀板岩,呈互層狀,岩層傾向為近北。受其影響,隧道區千枚狀板岩揉皺強烈,裂隙、節理、板理發育,岩體較破碎。因此,其塌方原因主要是:

① 工程地質原因:塌方部位處在Ⅳ、Ⅴ級圍岩的交界帶,被層狀和多組節理分割而形成碎塊狀鑲嵌結構,岩體較破碎,節理多為張開節理,節理裂隙間層面光滑。因連拱隧道開挖跨度大,在開挖掘進的擾動和左右洞施工的相互影響下,造成圍岩失穩導致塌方。

② 地下(表)水原因:施工期連續降雨,地表水豐富,通過裂隙進入岩體,頂板淋水量增大。在地下水的軟化、浸泡、沖蝕、溶解下加劇了岩體失穩和塌落,軟弱滑動面在地下水的作用下,強度大為降低,因而發生滑塌。水在塌方中起到一個「催化」和「惡化」的作用。

③ 施工方面原因:該處Ⅳ、Ⅴ級圍岩分界面較設計文件稍提前,施工單位未及時根據地質條件變化調整施工方案和支護參數,未採取更為有效的超前支護措施,開挖進尺過大,初期支護未及時跟進,從面造成臨空面過大也是造成塌方的重要原因。

隧道塌方處理方案

根據塌方的情況和隧道所通過的層位,認為本次屬層間移動性的塌方,這種地質的塌方難以穩定,會引起連鎖反應,積累和發展擴及到已開挖支護的較長洞身段。為此,決定採用穩住後方圍岩,強支護處理坍塌段,適當加強支護過渡段的三個階段處理此次塌方,分段處理的長度為16m(後方加固段4m,塌方段8m,過渡段4m)。

① 塌方後段的處理
首先在塌方位置退後4m的位置處,採用長3.5m的Φ42×4mm的注漿小導管對塌方後段注漿。小導管外插角為15°,環向間距為1000px,縱向間距為1m,斷面兩側拱腳以上區域梅花形布置,小導管端部與鋼拱架焊接成整體,以保證後方圍岩穩定不向前坍塌。注漿採用先上後下,先里後外,即先對塌空區邊緣注漿,再逐步退後進行後段注液,使鋼管所伸入的范圍內通過注漿組成一個固結的灌漿層,通過漿液無規則的穿透鬆散破碎岩體產生膠結,從而達到在已支護段與塌空區交界處上、下一定范圍內的圍岩得到固結,從根本上達到控制塌方的擴展。而後段的注漿也提高了圍岩整體承載強度,並與初期支護共同在2~3m范圍內形成一個強大的支撐拱,為下一步施工的安全性提供了保障(見圖2)。

② 塌空區段的處理
首先採用素噴厚500px的 C20混凝土封堵掌子面及塌落面,對塌空區段後方未破壞的原初期支護採用I18鋼拱架進行加固,鋼拱架與原初期支護鋼拱架緊貼並排焊接,之後每榀縱向間距0.5m,掌子面處緊貼岩面並排焊接兩榀。鋼拱架間用環間0.5m的Φ25mm縱向鋼筋連接,形成鋼格棚架。對輪廓線外塌腔壁的大塊岩石採用Φ89鋼管支撐,並焊在鋼拱架上。在鋼拱架上下採用雙層網格間距375px×375px的Φ8鋼筋網加固,外掛模板,再噴射C25混凝土與鋼拱架齊平,形成鋼筋混凝土殼體初期支護。並在初支中預埋Φ108混凝土泵送管,待鋼筋混凝土殼體強度達到要求後,分期泵送混凝土填充塌腔,以保證岩面與初期支護之間密實(見圖2~圖3)。

③ 塌方過渡段的處理
待塌空區段按上述方案處理完之後,密切注視塌空段斷面變化情況,加強監控量測。該區域之後4m范圍內採用長4m的Φ42×4mm的注漿小導管進行超前支護,小導管環向間距為1000px,縱向間距為1m;初支鋼拱架採用I16工字鋼,縱向間距1875px,鋼拱架間採用環向間距1m的Φ25mm縱向鋼筋連接,並設置網格間距500px×500px的Φ8鋼筋網;系統錨桿採用長3m的Φ22砂漿錨桿,環向間距1m,縱向間距1875px,梅花形布置,端部與鋼拱架焊接成整體。

④ 監控量測
認真做好各項施工監測,根據對監測數據的分析和判斷,對圍岩及支護體系的穩定狀態進行判斷和預測,及時採取措施來確保圍岩和結構的穩定,以確保施工安全。在該段塌方處理完畢後,在拱頂布設了左、中、右三個測點,並在腰線處左右分別布設了兩個測點,通過近三個月的監測,拱頂下沉最大下沉量為22.5mm,相對變形量為1.99%;周邊位移最大值為34.96mm,相對變形量為0.26%,均在允許范圍內,表明所採取的措施得當,取得了應有的效果。

要點總結

隧道坍塌是最容易造成施工安全事故的主要原因,特別是對坍塌的處理更是危險作業。因此,只有方案正確、處理及時、方法恰當、組織嚴密、措施得力,才能使搶險得以順利完成。

① 處理隧道塌方必須分秒必爭,及時制定處理方案。處理隧道塌方是一種緊急搶險,如同打仗一樣,有利的時機稍縱即逝。隧道塌方後,各方迅速到塌方點,詳細察看塌方情況,檢查塌方初期支護的損壞程度和影響區域,分析塌方原因和可能的發展趨勢等。在掌握情況的基礎上現場確定應急預案,下達搶險指令,明確任務和要求。這種現場辦公定案、直接指揮處理的方法,保證了搶險的及時性,為塌方的處理爭取到了有力的時機。

② 前方封堵,後方加固,對塌方區形成合圍,是防止塌方惡化的有效方法。搶險的戰斗從何處打響,關繫到搶險工程全局性的問題。根據實際情況,採取前方封堵,即噴射C20混凝土封堵掌子面及塌落面,穩住圍岩,防止空頂加大,並對下一步塌體注漿創造條件,保證注漿效果,同時還為下一步施工提供安全保障;後方加固,即對塌穴後方4m處未損壞的初期支護段架設型鋼拱架加固初支,對初支頂部低應力圍岩注漿,以增加其強度和自穩力。這種前方封堵和後方加固處理方法,有效地防止塌方惡化,使塌方處理出現了良好的局面,這是處理隧道塌方的一條重要成功經驗。

③ 塌方的處理必須遵循「短進尺、少擾動、強支護、快封閉、勤量測」的原則。對塌體一般不宜直接進行清理,盡量減少對圍岩的擾動,避免塌腔擴大。塌方的處理應一次到位、不留後患,加大超前支護和加強初期支護,必要時對二襯混凝土進行配筋和加厚,隧道輪廓外的塌腔宜盡量回填密實。從監控量測及地質雷達檢測結果來看,本次隧道塌方的處理方案是可靠的。

⑵ 空中花園採取什麼方法防治水分滲漏

為了防止上層水來分的滲漏,用拱頂石自柱支撐著,在台階上鋪上石板、蘆草、瀝青、硬磚還有鉛板;同時土層也很厚,足以使大樹紮根。雖然最上方的平台只有60平方米左右,但高度卻達到105米,大概相當於30層樓的高度,因此遠遠看去就彷彿一座小山丘。

⑶ 水泥水池裂縫漏水怎麼處理

水泥水池裂縫漏水處理方法:

1、堵漏法

滲水不大的結構破損點,可直接堵漏。近年專來,常使用純屬水泥凈漿直接堵漏。採用的水泥有超早強速凝水泥、雙快水泥、自流平速凝水泥。其特點是水泥初凝塊,5~8min就,終凝10~12min,初終凝時間短,強度增強快,同時又有一定的微,養護得當,效果好。

2、堵漏引排法

拱頂或頂板處,滲漏點集中,量大而急滲時,不宜硬堵,而採用引排位主,否則硬堵,將水逼至別處,從結構單薄處再次滲出修補麻煩。

(3)拱頂滲水處理擴展閱讀:

水池滲水是一個普遍存在而又較難以解決的工程實際問題,它影響工程順利移交,為此構築物水池滲水問題是建築企業比較棘手的問題,在實際工程中,水池滲水原因很多,其基本原因有:

1、因為砼裂縫產生的滲水現象;

2、由於伸縮縫、沉降縫、後澆帶的止水帶處理不當產生的滲水現象;

3、由於施工縫處理不當產生的滲水現象;

4、由於對拉螺桿製作及安裝不所當引起的滲水現象;

6、由於局部振搗不密實產生的滲水現象。

⑷ 噴射混凝土拱頂部位產生空洞防治措施有哪些

1)開挖前,加強超前小導管的施工,開挖後盡快封閉掌子面。
2)噴射混凝土作業時,嚴格按照施工工藝施做噴射混凝土。
3)施工後產生的空洞,應採取打眼壓漿處理,用水泥漿回填,填補空洞,保證施工質量。

⑸ 涌水處理

坪林隧道於規設時期,就如同一般的長大隧道,對於惡劣地層施工,原本就有其克服困難的施工構想與方法。當TBM進入四棱砂岩層中,仍採用該構想來處理,即經由盾身尾部,破除預鑄環片另闢迂迴坑道到機頭前方來排除障礙,1995年2月TBM第九次受困時(導坑裡程39 K+168),試用結果,花了290天才突破困境,復工2個月後於1996年2月TBM才前進89 m,即在里程39K+079,又遭到瞬間異常涌水而發生抽坍,再以221天才讓機頭脫困,令施工人員擔心的是,對隧道涌水量長期(三年)監測的結果卻發現持續維持在120~160L/s,並沒有因施工對策或時間因素,有衰減的現象,故整體隧道涌水的處理模式應有重新思考的必要。

表10-1 坪林隧道水平長距離鑽探表

針對隧道工程防治涌水、滲水,基本上可以有三種可能的選擇:全排水、全堵水或半堵半排。

1)對於有大量涌水區域採用全排水時,地下水會依循岩層間裂隙的大小,作開放式的涌流,裂隙間原本夾雜或填塞的細顆粒會有流失現象,以致造成岩塊松動,嚴重者將造成隧道抽坍的危險,尤其在具有高壓力的地下水區域。施工方式如排水導坑,鑽孔排水、點井法、深井法等。

2)全堵水方案:時間、成本的高投資並有累積地下水水壓的危險,實際經驗中發現即使在斷面約僅4.5 m2小迂迴導坑中,也可能因累積地下水水壓造成對隧道的嚴重威脅。施工方式如冷凍工法、壓氣工法、灌漿工法等。

3)半堵半排:目前本工程導坑通過堅硬、破碎、高壓地下水及高含水量的四棱砂岩層所採取的主要處理邏輯。

1996年底,為突破工程困境,國內外專家、學者及專業廠商研議對策,並經半年余的多次討論、評估,最後決定「繞行」並「遠排近灌」原則。

1)暫時停止以搶救TBM機頭為重點的施工構想。

2)採用自機頭後方約55 m處(里程39 K+135 附近),即自TBM的前段支持系統中,朝導坑航道山側另闢一條平行主線的繞行隧道,坐落於導坑與主坑東行線道之間。

3)採用鑽爆工法,並以約20m2的D型斷面施工,設法先行穿越,再回頭處理TBM機頭坍方。

4)藉由大口徑水平長距離鑽探設備(最大管徑為ϕ216mm),盡機具的能力,搜尋前方地質信息並期望能藉此作先期排水及盡力降低地下水壓。

5)輔之以水玻璃系列材料的注漿,以幫助鑽爆施工前進時的區段阻水目的。

導坑改由繞行隧道施作後,開挖面地質條件的記錄及配合水平鑽探所獲得的結果,可以大致了解前方地質狀況。對高壓且豐沛的地下水層,除上述的鑽孔作先期降壓排水外,在預判斷層涌水帶或剪裂軟弱帶區域若相對寬度超過2 m,則必須採用灌漿止水工法;而岩體較佳預判開挖時能自立者則採用排水工法。灌漿止水工法原則以封漿灌注方式由孔口向孔底階段式灌漿,軸向長度約25 m,徑向鑽孔孔底范圍為隧道開挖線外5 m,外圈灌注水玻璃(LW)漿材,內圈灌注純水泥漿液,灌漿壓力為5MPa,另為防止開挖面因灌漿壓力造成擠裂破壞,除以鋼纖維網噴凝土保護外,則以3m長配置以作為擋牆。即如藉由水平長距離鑽探探查結果獲知,可能最大水壓為1.8MPa,灌漿壓力採取約3 倍的水壓力,而徑向注漿范圍以3倍開挖直徑考慮。

初步成形的灌漿模式,是建構在「遠排近灌」理念之上,而灌漿方法主要參考日本青函隧道及安房隧道的施工經驗,再配合四棱砂岩特性加以修正。每次當開挖通過灌漿區段時,開挖面會隨時以酚鈦測試,因酚鈦遇水泥漿液則會呈現紅色反應,並記錄出水量變化,作為對鑽孔配置之調整,藉以確實改善灌漿效果。經由11次的灌注作業,安全開挖通過。

⑹ 隧道拱頂襯砌露筋該如何處理

這個應該先查明原因,是保護層過薄,還是拉裂,有無變形?一般情況是不會出現拱頂襯砌露筋的。

⑺ 隧道拱頂初期支護出現縱向裂縫的原因及處理辦法

縱向裂縫,是由於左右收斂變形不均勻或者鋼拱腳下沉造成。

你描述的回不太清楚:
幾級圍岩?淺答埋? 地質狀況有沒問題?只有拱頂出現裂縫? 超前小導管做了沒?注漿呢?鋼拱的安裝規范不? 鎖腳做了沒? 「一段時間」是多久?

地質狀況的問題可能性比較小
超前支護我就不說了吧
鋼拱在頂部斷開沒? 拼裝是焊接還是螺栓?必須得是螺栓!
拱腳要落在實處,槽鋼什麼的也可以,不是落在土上吧?
一段時間是多久?如果不能盡快成環那裂縫也是合理的
整個斷面的收斂是什麼情況?如果有測量記錄應該就比較直觀了。

處理的話,看收斂情況,首先侵限沒有,如果比預留大的話就去問設計,大概是要強支護然後換拱了。如果變形不太厲害而趨於穩定,那就加強支護,就像樓下說的,灌漿,加密鋼架。

⑻ 隧道拱頂缺陷處理後修補用什麼材料

要是隧道的二襯拱部存在缺陷,一般用高強度的水泥砂漿進行修補,但是這個在規范上,拱部是不允許修補的,如果問題不大,打磨處理一下就行。

⑼ 隧道內拱頂漏水和邊牆漏水用什麼方法整治比較好

必須以「截、排、堵結合綜合整治」為原則進行整治。

⑽ 隧道滲漏水治理方法

拱頂滲漏可以先清理,然後分點滲、線滲進行注漿+封堵材料封堵。然後拱頂環向可以在原先滲漏比較嚴重部位安裝接水槽,接水槽安裝至側壁,然後通過落水管引至地面明溝或者其他排水系統。

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