❶ 淀粉废水处理工艺里都有哪些工序
淀粉废水治理总体上宜采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”的污染治理工艺,工艺流程图如下:淀粉企业额根据淀粉生产的原料和产品种类、废水性质选择合适的废水工艺路线和单元技术。
预处理工序中,淀粉生产废水应通过格栅、沉淀、气浮等工艺去除悬浮物后进入调节池,进行水量调节;马铃薯淀粉生产废水应在沉淀池前设置消泡设施;薯类淀粉废水中的原料输送清晰废水应通过沉沙等工艺去除污水中的沙粒后进入调节池。
厌氧生物处理可选用升流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)、内循环厌氧反应器(IC)等工艺;废水在进入厌氧反应器前应先进行PH调节和温度调节;淀粉糖及变性淀粉生产废水需投加营养盐调节碳氮比后再进行厌氧生物反应。
好氧生物处理可选用序批式活性污泥法(SBR)、缺氧-好氧(A/O)+二沉池、氧化沟+二沉池等工艺。
深度处理可选用混凝沉淀、砂滤、膜生物反应器(MBR)等工艺;根据用水需求可通过纳滤、反渗透处理后回用。根据回用目的的不同,回用时可选择超滤、超滤+反渗透(RO)、超滤+RO+混合离子交换床等工艺。其中,可采用MBR代替好氧生物处理(脱氮除磷)+深度处理,也可将MBR作为深度处理工艺。
❷ 如何处理甘薯淀粉生产中的废水废渣
甘薯淀粉生产过程中要产生大量的废水,废水消化处理可采取减排法,通过循环利用版,提高水的利用率,减少权排放量。通过设计科学合理的工艺流程,使不同洁度的水用于不同需要,精加工废水用于粗加工的洗涤和分离,必要时增加过滤和沉降设施;土地吸纳直接浇灌法,是将废水直接排放到闲茬秋翻地,通过土壤吸纳和微生物降解等过程,为下一茬作物提供土壤的肥力积累;蓄纳降解法,是将废水用水池蓄纳起来,让其自然降解后,再用于农田灌溉;建立污水处理系统,此法运转成本高,对于小型企业和农户难以采纳。
甘薯在生产淀粉过程中同时产生大量的薯渣,由于薯渣里含有丰富的膳食纤维(一般含25%~30%),利用薯渣提取膳食纤维可以变废为宝,提高甘薯资源的综合利用率,增加农民收入,其工艺流程为:薯渣(干粉)→粉碎→α-淀粉酶水解→碱处理→酸处理→糖化酶水解→过滤→洗涤→烘干→粉碎、过筛→成品。
❸ 淀粉加工废水有哪些处工艺与淀粉加工污水处理设备说明
淀粉加工污水处理设备有哪些处理工艺?淀粉加工污水处理设备有什么特点?综合淀粉加工所产生的污水看,淀粉加工污水属于高浓度有机废水,废水中包含蛋白质、糖、脂肪等,另外含有大量含氮、碳无机化合物,该类废水不经处理直接排放,会影响水体,造成水体的富营养化。
1. 格栅沉砂池:隔除来水中的大块杂物及漂浮物,同时使来水中较大颗粒物在此沉降下来。可根据水质情况选用简易格栅或机械格栅。栅渣及沉砂定期清理,经消毒后交市政统一处理。
2. 调节池:调节水量,均衡水质。提升系统的抗冲击负荷能力。
3. 一体化印刷厂污水处理设备:主体工艺为A/O生化工艺,内置沉淀及污泥回流系统。外壳采用机械缠绕玻璃钢罐体,为地埋式设计。设备的核心部分为生物接触氧化工段,该工段采用固定化活细胞工艺,加入外置高效曝气系统,通过好氧细胞的生命代谢作用,使水中的有机物得以消解,从而达到净化水质的目的。该设备特别适合生活类污水的净化过程。
4. 砂滤生态池:可作一体化污水处理设备的有效补充,对一体化养殖污水处理设备出水进行深度处理。该处理系统是人工湿地生态系统的单级表现形式。通过基质的吸附、微生物的消解以及植物的吸收等综合作用,使出水水质稳定达到设计要求。
5. 设备间:内设两台鼓风曝气机和PLC自控设备。鼓风曝气机为一用一备,切换运行。污水处理站内所有设备均通过PLC控制设备进行自动控制切换,并进行过流、缺相、过压、欠压等故障的自动保护。
❹ 淀粉厂的废水怎样处理
目前,国内外经常采用的淀粉废水处理工艺有如下几种。
(1)厌氧-好氧串联工艺
厌氧部分一回般采用答UASB、厌氧滤池、厌氧塘、纵向折流套筒式厌氧污泥床(VBASB)处理工艺,好氧部分可采用生物接触氧化、循环式活性污泥法等工艺,厌氧前面采用调节池预曝气、沉淀等预处理,好氧后面一般接气浮、吸附、过滤等后处理,以保证出水达标。
(2)两段好氧串联工艺
该工艺可为生物接触氧化与氧化塘串联,也可采用酵母菌-焦炭固定床生物膜两段好气处理工艺。
(3)化学絮凝-活性炭吸附
❺ 土豆加工淀粉后废水如何处理
采用混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附处理马铃薯淀粉废水。通过试验,结回果表明:
(1)混凝Ⅰ中,答PAC的最佳投加量为1000mg/L,PAM 的最佳投加量为10mg/L,COD去除率为35.6%。
(2)Fenton氧化过程中,H2O2∶Fe2+最佳配比为5∶2,COD的去除量达到51.6g/molH2O2,COD去除率为60.0%。
(3)混凝Ⅱ处理中,PAC的最佳投加量为3500mg/L,PAM 的最佳投加量为35mg/L,COD去除率达85.40%。
(4)活性炭吸附过程中,当吸附30min时,出水COD
为95.6mg/L,当吸附时间达到90min时,出水COD为1396.5mg/L。所以,活性炭吸附柱的穿透时间为30min左右,耗竭时间为90min左右。
(5)经混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附工艺处理后的废水,COD总去除率达到99.1%,脱色率为100%,SS的去除率为96.4%。出水达到《淀粉工业水污染物排放标准》中的浓度限值:COD≤120mg/L,SS≤100mg/L。