⑴ 如何实现脱硫废水零排放
通常电厂脱硫废水经过传统处理后排放尚难以达标,水中有害物质排放存在二次污染,因此在水环境保护严格的区域无法实施。此外电厂脱硫废水零排放的回用还存在技术障碍,部分回用于灰场、煤场喷淋等,无法全部回用;传统预处理后的仍然含有高盐、高氯根及微量重金属,回用局限性大。高盐、高氯根的特性对回用设备要求材质较高,且可能导致其在系统富集可能带来其他不确定的不利影响。
但是与此同时,企业环保社会责任提高和政策法规的驱动也为脱硫废水的零排放技术带来了机遇。
根据排放标准为接管、零排放的差异,废水处理工艺分为脱硫废水的常规处理工艺、脱硫废水的零排放处理工艺。
脱硫废水零排放一体化处理工艺是根据燃煤锅炉整体烟气流程规划开发的全新脱硫废水零排放处理方法。脱硫废水零排放一体化处理工艺及装置利用废水预处理装置对脱硫废水进行初步固液分离,废水被导入至空预器后、除尘器前之问的烟道内,经双流体雾化器高度雾化后,在高温烟气余热的加热作用下,水分被完全蒸发成气相水蒸气,而盐分随着水分蒸发结晶成固体颗粒,被除尘器捕捉进入干灰,达到“消灭”废水的目的。并且很高程度上提高了烟气湿度,提高除尘器效率,并降低脱硫吸收塔工艺水消耗量,最大程度的节水节能,实现脱硫废水零排放。
⑵ 电厂脱硫废水零排放都有什么技术
上干法,无废水。
湿法脱硫的废水零排放估计要花大价钱。
⑶ 如果火电厂使用脱硫废水零排放技术有什么好处
脱硫废水零排放技术,将会减少电力行业的工业用水用量和废水排放量,实现节能减排的环保目的。在一些严重缺水的西北地区,用水和排水成为对社会经济持续发展的制约,零排放意义更加重大。
⑷ 怎么实现脱硫废水零排放
脱硫废水零排放设备会根据排放标准为接管、零排放的差异,废水处理工艺分为脱硫废水的常规处理工艺、脱硫废水的零排放处理工艺。
脱硫废水用零排放设备:常规处理出水入EDR浓、淡水分离,淡水入调节池与循环系统排水、生活污水、经预处理的工业废水、初期雨水等混合,入AO生化池生物脱氮,生物处理出水采用“UF+RO”的中水回用工艺,RO淡水入锅炉补给水处理系统进水端,RO浓水回流至EDR进水端,EDR浓水入蒸发析盐设备。
⑸ 谁有火力发电厂废水零排放有哪些盈利模式
废水零排放处理技术
所谓零排放是一种理想的封闭用水系统,系统不向外排水,系统内的水不断进行回圈或处理后复用。而废水零排放则是要求不向系统外排放任何形式的废水,从而节约水资源和保护环境。从理论上讲,ZERO废水零排放技术是可以实现的,但是综合考虑经济和技术现状,目前所谓的零排放只是废水的近零排放,很难实现真正的零排放。美国德克萨斯州的2座新建燃气电厂将采用GE的液体零排放系统处理回圈冷却水,主要采用盐水浓缩和结晶处理工艺,回用率超过98%。目前国内外脱硫废水主要采用化学沉淀法处理,但是经过化成沉淀法处理达标后,废水中仍含有高浓度的溶解性固体,主要包括氯化物等,很难回用,一般采取直接排放的方法处置。然而将处理后的废水直接排放,不仅浪费水资源,同时由于废水含盐量较高,也会造成土壤和水体理化性质的改变,引起二次污染,如破坏土壤生态、影响水生生物以及地表和地下水源。
不同型别的发电厂排放的废水会有不同。大型火力发电厂排放的回圈水基本是达标的,水温稍高于正常水温,可能会含有一些油类漂浮物和煤灰。有些发电厂煤灰含酸量较高斗含,中和不到位,排放是会带有酸性。当然还会有意外污染。
咯璜电厂,白马电厂
淮北虎山电厂,淮北临焕电厂,淮北平山电厂
大唐西固热电有限责任公司、大唐连城发电公司、大唐803发电公司、大唐景泰发电厂、兰州二热电厂、平凉电厂、张掖电厂。
联络电话什么的就不知道了,火电厂我知道的有连城铝厂火电厂,然后河湾的兰州铝厂的火电厂,另外刘家峡有刘化厂的火电厂,兰州西固也有火电场,厂,西固范家坪还有一个在建的,好象景泰也有一个,其他的不清楚了
珠江电厂、黄埔电厂、广州发电厂、广州员村热电厂、广州旺隆热电有限公司、李坑垃圾源销碧发电厂、恒运发电厂等等
北疆电厂 大港电厂 杨柳青电厂 军粮城电厂 天津一热、二热
再有就是些自备电厂了,比如大港油田自备电厂,天津石化自备电厂
株洲:大型火力发电厂株洲电厂B厂选址攸县网岭
湖南省正在筹建的大型坑
火力发电厂株洲电厂B厂正式确定选址攸县网岭新塘冲。
攸县地处湖南省东南部,北邻株洲、长沙,南接郴州,西有衡阳,具有独特的区
位优势和地区影响力。当地煤炭资源十分丰富,全县煤炭地质储量达3亿吨,黄兰煤
田现已探明工业储量为2.46亿吨,年产原煤400多万吨。用于火力发电的煤炭资源较
为丰富。
国电黄金埠发电厂
国电九江发电厂
华能国际电力股份有限公司井冈山电厂
华能国际电力股份有限公司赣州发电厂
华能国际电力股份有限公司安源发电厂
江西永丰资源综合利用热电厂
江西省贵溪市火力发电厂
江西分宜发电有限责任公司
江西分宜第二发电有限责任公司
江西省新余发电有限责任公司
江西景德镇发电有限责任公司
江西赣能股份有限公司
江西南昌发电厂
上高县发雹举电厂
上饶市永利资源综合利用热电有限公司
萍乡市煤矸石发电有限责任公司
⑹ 脱硫废水零排放存在问题如何解决
目前,国内外已建成数十个火电厂脱硫废水零排放工程,运行成本高、结晶盐回固废难处理是该类工答程投运后面临的主要问题。LTLD研究所通过研究脱硫废水水质特点,提出优化的脱硫废水零排放解决方案,很好的解决了该类项目面临的问题。
以廉价的Na2SO4替代传统软化工艺中的Na2CO3,使脱硫废水零排放软化预处理药剂成本仅为传统软化工艺的39.2%。
软化预处理采用两级软化澄清工艺,使处理后废水中的钙离子浓度低于8mg/L,保障了后续蒸发结晶系统清洗除垢周期不低于10个月。
通过控制结晶操作点,系统只产出工业级高纯度氯化钠结晶盐,不仅使结晶盐具有附加经济效益,还免除了混合盐作为固废处置的成本,与产出混合盐的脱硫废水零排放方案相比,仅结晶盐处置费用就可节省运行成本27.9元/吨废水。
通过对脱硫废水零排放预处理和蒸发结晶工艺的优化设计,使运行成本降低至:预处理28.5元/吨废水、蒸发结晶4.5元/吨废水,总运行成本33元/吨废水。与常规脱硫废水零排放工艺相比,经济效益十分显著。
希望能够帮助到您。
⑺ 脱硫废水零排放系统容易出现哪些问题
设计问题
(1)设计时对进入废水处理系统的浆液含固量考虑过于理想,设计余量小,造成系统内固体大量沉积而不能运行。
(2)废水旋流子喷嘴尺寸选择不当,导致溢流和底流浆液浓度不正常。进入废水旋流器的浆液浓度过高,旋流子底部常被堵死。废水旋流器入口加装的滤网堵塞频繁,导致其无法正常投运。
(3)因系统设置的缓冲池设计容量较小,再加上废水排放比较随意,影响了废水处理系统连续稳定运行,从而降低了废水处理效果。
运行问题
(1)设备堵塞问题。废水系统中各箱罐因来水中固体含量太高,固体沉积而堵塞;中和箱因石灰乳加量不足,石灰乳管路堵塞,导致pH值无法提高;石灰乳加药系统因停运后石灰乳沉积在入口管道和排污管道上造成系统堵塞;管道堵塞问题。
(2)仪表控制问题。由于pH测量电极、石灰石加药管线清洗不及时,控制系统参数设置不合理等,均可造成pH值与设定值的偏差过大。
(3)泵异常情况。在运行过程中,出现泵振动和杂声较大、电动机超载、流量显著下降等现象,计量泵不出药等故障。
调试问题
废水处理系统作为脱硫系统的子系统在设备调试中未得到应有的重视,多数调试以出水合格和设备可以运行作为调试的目的,从而影响了废水系统在脱硫设备启动后的稳定连续运行。再加上运行药品昂贵,设备故障得不到及时处理,影响了脱硫废水处理系统的正常运行。
⑻ 脱硫废水零排放系统运行中应注意什么
脱硫废水处理应用零排放技术,不但实现了真正意义的废水零排放,而且还实现了循环经济,具有很大的推广意义。那么你知道脱硫废水零排放系统运行中应该注意什么吗?
(1)运行前设备维护。对于废水处理设备,应进行定期检查,做好运行维护的准备工作。定期对加药系统进行清理,并检查药箱内的药量;定期对计量泵的管路进行维护,保证其准确性。定期检查pH测量电极,及时清洗和调整。
(2)运行中设备维护。在运行中应对泵前的保护装置进行实时检查,防止格栅上出现过多的残留物而影响水流通畅。由于脱硫废水中悬浮物含量较高,系统每次停运后应及时冲洗。具有冲洗位置为:废水泵出口至pH值调整槽管路,石灰乳加药系统管路,絮凝槽至澄清器管路,澄清器泥浆输送管路。此外,若pH值调整槽、反应槽、絮凝槽为单独的箱体,则箱体间的连续管路应当放大,并在箱体加装液位计。
(3)脱硫废水处理系统的主要控制。根据废水流量实施开环控制,按比例调节加入反应的化学药剂量。出水pH值和浊度控制,通过在线监测,调节加入的HGI量,使出水达标。当出水浊度不合格时,将出水箱的水重新送回中和箱再处理度停止废水进入,澄清池中污泥的自动排放。