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膠帶式過濾機頭輥尾輥

發布時間:2025-05-09 01:15:37

『壹』 真空過濾機的工作原理

橡膠帶式真空過濾機又稱真空帶式過濾機,是諸城水衡環保公司自主研發的一款自動化程度較高的新型固液分離設備。
結構:主要由橡膠濾帶、真空箱、驅動輥、膠帶支承台、進料斗、濾布調偏裝置、濾布洗滌裝置和機架等部件組成。
工作原理:
1、以濾布為過濾介質,採用整體的環形橡膠濾帶作為真空室,環形膠帶由減速機拖動運行,濾布展敷在膠帶上與之同步運行,膠帶與真空滑動接觸,真空室與膠帶間有環形摩擦帶並通進水形成水密封,物料由布料器布在濾布上;
2、當真空室接通真空系統時,在膠帶上形成真空抽濾區,濾液穿過濾布經膠帶上的橫溝槽匯總並由小孔進入真空室,固體顆粒被截留在濾布上形成濾餅;
3、進入真空室的液體經氣水分離器排出,隨著橡膠帶的移動,已形成的濾餅依次進入濾餅洗滌區和吸干區,最後濾布與膠帶分開在卸濾餅輥處將濾餅卸出;
4、濾布經清洗後獲得再生,再經過一組支承輥和糾偏裝置後重新進入過濾區,開始新的過濾周期。

『貳』 導致帶式壓濾機出現故障的原因有哪些

導致帶式壓濾機出現故障的原因有哪些?

真空帶式過濾機濾布跑偏分析原因:1、濾帶兩邊受力不均勻: 真空帶式過濾機濾布因產品質量問題,造成兩端長短松緊布等,張緊氣缸漏氣,兩側張緊尺度不同, 真空帶式過濾機濾布洗滌不徹底,導致滾筒帶渣,更換多孔濾板後沒有鋪平。2、有使履帶橫向移位的驅動力,頭輪傾斜、導致不垂直,某一導向輥傾斜。3、自動糾偏裝置失靈,感應板卡住(無法感應)接近開關損壞,氣缸內漏,伸縮尺寸變短或不動作,糾偏輥滑道有雜物,自動糾偏輥軸承損壞,轉動不靈活。

真空帶式過濾機濾布跑偏處理方法:
1、更換真空帶式過濾機濾布,對采購濾布進行嚴格質量把關:拆檢張緊氣缸,更換密封圈,適量加大沖洗水量及刮刀松緊程度,重新對多孔濾板進行安裝,確定平整,濾板上午異物。
2、校正頭輥與使之傾斜:調節導向輥位置或角度。
3、使用調整感應板安裝距離,更換接近開關,更換糾偏氣缸密封圈,清楚糾偏輥滑道內異物,更換糾偏輥軸承。

『叄』 帶式過濾機濾布跑偏原因及解決辦法

1.輥子損壞、偏移,中心線不平行面針對污泥處理用帶式壓濾機,國家標准中規定鄰近輥子的中心線平面度及輥子表層圓柱度不可低於《形狀和位置公差未注公差值》(GB/T1184-1996)中的10級精密度。
而設備應用全過程中輥子偏移原先部位,導致輥子中心線的不平行面,及其人為因素調整滾動軸承固定不動部位導致的中心線不平行面都是會造成濾帶方向跑偏狀況。糾偏裝置輥、傳動系統輥、緩沖托輥、榨取輥、張緊輥、導向性輥、倒料輥等各種各樣輥子的損壞,滾動軸承的損壞和卡住也會造成濾帶方向跑偏。傳動系統輥、糾偏裝置輥表層包囊的塑膠被損壞,促使左右摩擦力不一樣,一樣也會讓濾帶偏移。
2.糾偏裝置滾輪姿勢失靈糾偏裝置滾輪運行失靈,濾帶向一側方向跑偏,一旦行程開關失效,濾帶一端碰觸脫干機的外框翻車而損失。這時,若有支氣管或氣襄毀壞應立即拆換;糾偏裝置滾輪生銹卡

『肆』 真空過濾機的工作原理

橡膠帶式真空過濾機,作為諸城水衡環保公司自主研發的新型固液分離設備,以其高自動化程度成為工業領域的佼佼者。

該設備結構緊湊,主要由橡膠濾帶、真空箱、驅動輥、膠帶支承台、進料斗等關鍵部件構成。其中,橡膠濾帶作為過濾介質,不僅耐磨耐用,還具備出色的過濾性能,確保高效運行。

工作原理方面,該設備採用濾布作為核心過濾介質,通過環形橡膠濾帶與真空系統的巧妙結合,實現高效過濾。在設備運行過程中,環形膠帶由減速機驅動,與濾布同步運行。濾布與膠帶之間通過環形摩擦帶及水密封設計,確保物料穩定地布在濾布上。

當真空系統啟動後,真空抽濾區隨即形成。濾液穿過濾布,通過膠帶上的橫溝槽進入真空室,而固體顆粒則被牢牢截留在濾布上,形成穩定的濾餅。隨後,這些濾餅會依次進入洗滌區和吸干區,完成洗滌和乾燥過程。最後,濾餅在卸濾餅輥處被輕松卸出。

值得一提的是,該設備還配備了濾布清洗和再生系統。清洗後的濾布經過一系列處理,再次進入過濾區,開啟新的過濾周期。這一設計不僅提高了設備的連續運行能力,還顯著降低了維護成本。

總的來說,橡膠帶式真空過濾機憑借其高效、穩定、環保的特點,在各類工業領域得到了廣泛應用。無論是化工、制葯還是食品行業,它都能展現出卓越的性能和效果。

『伍』 核旭機械為你介紹有關於DU型橡膠水平帶式真空過濾機應用及改造

DU型橡膠水平帶式真空過濾機的應用及改造如下

應用行業廣泛:DU型橡膠水平帶式真空過濾機廣泛應用於電力環保、礦山、化工、冶金、造紙、食品、制葯及煤炭等行業。 高效過濾:設備能適應不同濃度物料,母液和濾餅洗滌液分段收集,具備生產能力大、過濾效率高、洗滌效果好、濾餅含濕率低等優點。 運行平穩:設備運行平穩,故障率低,可實現長周期連續運轉。

改造解決初期問題:針對設備初期運行中可能存在的進料流量偏小、濾布跑偏、真空損失等問題,進行了深入分析和改進。 技改目標:實現過濾流量達標、安全操作、無漏料漏水、濾布跑偏自動糾偏、物料洗滌質量達標、真空系統正常運行、濾餅卸除干凈、濾布再生干凈等目標。 改進措施:涉及濾布漏料改造、濾布寬度調整、糾偏系統優化、托輥和糾偏輥改造、糾偏接近開關升級、洗布槽及噴槍改進、濾餅刮料器優化等多個方面。 效果顯著:改造後的設備性能顯著提升,滿足了生產需求,為同類型設備的優化提供了借鑒。

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