Ⅰ 大豆分離蛋白生產廢水治怎麼治理
大豆分離蛋白生產廠都採用鹼溶酸沉法提取分離蛋白工藝,每生產1t分離蛋白產生約30~35t的乳清廢水。乳清廢水中的有機物質含量較高,因此對該廢水的污染防治就顯得尤為重要。但是對大豆分離蛋白廢水的污染防治,國內外沒有統一的技術模式以及成功的實例可以參考,所以筆者結合自己的工作實踐探討了適宜的大豆分離蛋白廢水的處理工藝.以使處理廢水達到國家要求的《污水綜合排放標准》(GB8978--1996)二級標准。
大豆蛋白加工污水處理技術是最近l0多年來中國大豆加工利用的新方向,利用低溫脫溶豆粕,可生產出大豆蛋白粉、大豆組織蛋白、大豆濃縮蛋白、大豆分離蛋白等產品。其中大豆分離蛋白是主要品種,國內年產量在5O萬t以上。
大豆分離蛋白廢水污染物濃度較高,含有大量的植物蛋白等有機質,富含有機氮、有機磷,可生化性好,易於在厭氧條件下水解、酸化及甲烷化發酵。有機氮和有機磷在厭氧條件下分解轉化為小分子的氨氮和磷酸鹽,使厭氧出水中氨氮和磷酸鹽的質量濃度分別達到300mvgL和25mg/L左右。更多資料可登錄易凈水網(www.ep360.cn)查看。 UASB厭氧處理後出水中B/C降低為0.174—0.29,可生化性差。UASB出水營養元素比例失調,m(C):m(N):m(P)的比例關系不利於好氧生物降解。UASB出水中含有高濃度的氨氮和磷酸鹽,易與污水中的鈣、鎂等金屬離子形成沉澱物,富集在管壁上。且大豆分離蛋白原廢水以及厭氧段出水懸浮物較高。
大豆分離蛋白廢水處理後各污染物減排指標為:COD減排6270t/a,BOD5減排2960t/a,懸浮物減排1626t/a.氨氮減排263t/a。由此可以看出大豆分離蛋白廢水處理的環境效益十分顯著,由此產生的社會效益也十分巨大。
大豆分離蛋白生產廢水治理要點總結:
(1)厭氧處理後的好氧處理單元要考慮脫磷脫氮,氨氮負荷需控制在0.1kg/m•d)以下,否則很難達到處理要求。
(2)充分回收利用大豆分離蛋白廢水處理過程中產生的沼氣,可以大大降低污水的運行成本。
(3)使用石灰來調節大豆分離蛋白廢水的pH,利用石灰的化學除磷作用,可大大降低厭氧池中鳥糞石的形成。
(4)大豆分離蛋白廢水中含有高濃度有機物和鹽分,採用合適工藝進行處理,其出水水質可以達到國家要求的一級排放標准。
(5)預處理階段以及後續處理工段增加高效氣浮工藝,可減少厭氧進水中懸浮物的濃度。同時有效降低厭氧污泥的流失。
Ⅱ 豆製品污水處理/豆腐污水好處理嗎
豆製品食品廠在我國分布十分廣泛,由於生產工藝簡單,水污染不嚴重,豆製品的污水處理一直不被重視。但是,由於越來越現代化的密集型生產,導致豆製品企業排放的污水也開始對環境造成危害了,因此,豆製品污水處理設備也漸漸被人們所熟知。豆製品污水設備原理並不復雜,了解豆製品污水處理設備,就要先了解豆製品生產工藝以及排污情況。
豆製品的主要生產原料是大豆。曬干後的大豆經篩選去除雜質後,用水浸泡、淘洗去除灰份,漂洗至潔凈,使其充分吸水膨脹,然後用打漿機磨碎,用水調成豆漿。豆漿蒸煮後,根據不同的產品,加人不同量的鹵水,攪拌均勻,壓濾脫水後,可製成各種豆腐製品。
豆製品廢水處理設備豆腐生產工藝:風選一水洗一浸泡一煮漿一點鹵一壓濾一成品豆腐生產過程中的廢水排放廢水水量在豆腐生產的過程中,產生大量的廢水,廢水主要來源於水洗、浸泡和壓濾過程,另有部分沖洗水廢水。各股廢水的水量和濃度會隨著生產工藝、產品類別、生產習慣等的不同而不同。
我國的豆腐產量大,由豆腐生產而排放大量的廢水,廢水中的有機物污染物濃度高,對水環境污染嚴重,現在還沒有很好的、專門化的處理技術,對此進行厭氧技術。採用厭氧為主的技術,處理豆腐廢水,COD去除率高,操作管理簡便,運行費用低,將是一種處理豆腐廢水的首選技術。豆腐生產廢水屬於豆製品廢水,豆製品廢水處理方法有氧生物處理、好氧處理、厭氧-氧結合處理等。
豆製品廢水處理設備厭氧生物處理豆製品廢水處理的厭氧生物處理工藝有:厭氧濾床(AF)、厭氧流化床(AFB)、上流式厭氧污泥床(UASB)、折流板反應器(ABR)、兩相厭氧處理工藝等。
當前的豆製品污水處理設備多數是一體化的復合型設備,體積小、結構簡單,便於維護是豆製品污水處理設備的主要特點,由於其造價低廉,被行業內很多豆製品企業采購和使用。
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Ⅲ 求教大豆廢水的處理方案
這種廢水很容易處理啊,可以做為高COD生活污水來處理。
完整的處理工藝可以是:
化糞池(成本低,簡單的生化反應,增加處理效果,降低後續處理難度;僅在生活污水COD非常高的情況下修建)、大格柵(除去大型固體雜物)、小格柵(除去毛發和非降解物質等)、隔油池(颳去影響微生物生長的油類污染物)、調節池(平衡水質,便宜於後續處理)、生物厭氧處理池(將大分子有機物分解為小分子有機物)、生物好氧處理池(去除小分子有機物)、清水池(在水質未達到要求時通過迴流管道進行再處理或者在其上部安裝化學氧化葯劑箱,用來應對處理負荷過大時緊急處理;比如在冬季處理效果低時) 、活性炭過濾器(僅在對出水色度要求高時加)
Ⅳ 豆腐廠污水排放標准
豆製品是以大豆為主要原料經過加工製作而得到的產品。豆類製品廢水主要來源於洗豆水、泡豆水、漿渣分離水、壓濾水、各生產容器的洗滌水、地面沖洗水等。廢水特點是廢水排放量大,有JI物濃度高,成分較復雜。企業生產廢水水量量約30m³/d,為保護環境,消除污染,企業擬建污水處理設施一套,以確保經處理後的外排廢水達到《污水綜合排放標准》(GB8978-1996)一級標准要求。
1廢水水質、水量分析
豆製品廢水主要來源於洗豆水、泡豆水、漿渣分離水、壓濾水、各生產工藝容器的洗滌水、地面沖洗水等,其中黃泔水CODcr高達20000mg/L~30000mg/L,泡豆水的CODcr4000mg/L~8000mg/L,其他廢水CODcr相對較低。
另外,豆製品生產過程屬於間歇生產方式,排水時間較集中,水量水質不均勻;黃漿水SS高達1000~1500mg/L,厭氧條件下易在廢水表面產生浮渣層;高濃度廢水水溫較高,極易腐敗酸化,到達廢水站內時,廢水PH值可達到5左右;豆製品廢水污染物主要是多糖、蛋白質和維生素物等物質所組成總體上可生化性較好,易於生化降解。
2廢水處理工藝的選擇
該次工程所處理廢水總體上可生化性較好。適宜選用生化處理工藝。生化處理工藝具有以下優點:處理效率高、運行費用低、產泥量少,不產生二次污染。由於本工程出水水質要求較高,單純使用生化處理不能達到排放要求,必須增加高層度處理裝置。
Ⅳ 做豆腐的廢水怎麼處理
乳制復品加工工業廢水制中的部分脂類物質可以比較容易地用物理方法去除,而物理方法不能去除的雜質可採用生物處理的預處理方法。水解-好氧工藝可以有效的經濟地處理該廢水,實現達標排放。隨著工業對水資源應用越來越重視,工業廢水回用技術越來越受到重視。採用RO系統對已處理達標的乳品工業廢水進行過濾處理,將其處理後的水應用到其它對水質要求相對較低的地方,使水資源得到充分利用,同時為企業節省了成本的投入。
乳品工業廢水處理技術的應用不僅有效解決了乳品廢水處理難題,同時將其廢水進行回收再利用,實現了環境與工業和諧發展。
Ⅵ 豆製品污水處理工藝流程
1 廢水來源及排放標准
豆粉生產廢水900
m3/d,濕法無腥速溶豆奶粉生產過程中需要浸泡大豆、燙豆鈍化,產生泡豆廢水、燙豆廢水。糖蜜廢水100m3/d,澱粉經發酵後生成糖蜜,對糖蜜和澱粉漿的混合物進行過濾、提純後得到成品的糖漿,濾布、管道、容器的清洗即形成糖蜜廢水,該廢水濃度很高且變化大,多集中在上午時段排出。
本工程廢水設計水量擬為1 200 m3/d (考慮20%的設計餘量),出水水質執行污水綜合排放標准(GB 8978-1996)排放標准一級標准。廢水設計水質及排放標准見表1。
2 廢水處理工藝流程
2.1 工藝流程
豆粉生產廢水和糖蜜廢水分別由暗渠流入格柵中和池,在格柵池中設有粗細格柵,利用粗細格柵攔截一些大的懸浮顆粒物及隨廢水流出的豆粒,攔截下來的物質通過人工定期清理。由於廢水呈弱酸性,所以廢水進入UASB
反應器之前需要調節pH,本工程設計用氫氧化鈉來調節廢水的鹼度,氫氧化鈉的投加由pH
儀和電動閥自動控制。格柵中和池出水進入集水池。豆粉生產廢水經提升進入轉鼓格柵,去除豆粒和細小的豆粉後進入調節池;糖蜜廢水經提升進入氣浮機,利用空氣的浮選去除廢水中的澱粉顆粒,有效降低廢水的難溶有機物濃度後進入調節池。由於各個時段排出的廢水濃度和水量均不相同,故設廢水調節池來調節水質、水量。在廢水調節池中通入空氣攪拌,使廢水混和更加均勻並防止顆粒物沉澱。調節池的後端設計一個加熱池,加熱池中設有蒸汽加熱管,冬天氣溫低時通過蒸汽加熱廢水,保證生化處理系統正常運行時需要的溫度
Ⅶ 大豆精煉廢水處理工藝有哪些
(1)、AO工藝:
AO工藝法也叫厭氧好氧工藝法,A是厭氧段,用於脫氮除磷,O是好氧段,用於除水中的有機物。在缺氧段異養菌將污水中的澱粉、纖維、碳水化合物等懸浮污染物和可溶性有機物水解為有機酸,使大分子有機物分解為小分子有機物,不溶性的有機物轉化成可溶性有機物。
(2)、A2O工藝:
厭氧-缺氧-好氧生物脫氮除磷工藝,廣泛適用於污水處理量大的大中型污水處理廠。
(3)、氧化溝技術:
又稱連續循環曝氣池是活性污泥法的一種變形,一般由溝體、曝氣設備、進出水裝置、導流、和混合設備組成。
Ⅷ 大豆制油廢水處理設計時需要參考的標準是什麼
不一定。
關鍵是出水口。要看你的排水去向。
如果是直排,
那就是直排口相關標准,涉及國標省標以及重點區域或流域排放標准。
如果是進污水處理廠,比如匯入市政管網。則要符合進網標准就可以。
Ⅸ 做豆腐的小作坊流出的水怎樣進行污水處理
1、乳製品加工工業廢來水中的源部分脂類物質可以比較容易地用物理方法去除,而物理方法不能去除的雜質可採用生物處理的預處理方法。
2、水解-好氧工藝可以有效的經濟地處理該廢水,實現達標排放。隨著工業對水資源應用越來越重視,工業廢水回用技術越來越受到重視。
3、採用RO系統對已處理達標的乳品工業廢水進行過濾處理,將其處理後的水應用到其它對水質要求相對較低的地方,使水資源得到充分利用,同時為企業節省了成本的投入。
4、乳品工業廢水處理技術的應用不僅有效解決了乳品廢水處理難題,同時將其廢水進行回收再利用,實現了環境與工業和諧發展。
Ⅹ 大豆廢水主要來源於浸泡工藝,應該怎樣進行廢水處理
豆腐生產的主要原料是大豆,豆腐生產的主要原料是大豆。曬干後的大豆經篩選去除雜質後,用水浸泡、淘洗去除灰份,漂洗至潔凈,使其充分吸水膨脹,然後用打漿機磨碎,用水調成豆漿。豆漿蒸煮後,根據不同的產品,加人不同量的鹵水,攪拌均勻,壓濾脫水後,可製成各種豆腐製品。
豆腐生產工藝:風選一水洗一浸泡一煮漿一點鹵一壓濾一成品
豆腐生產過程中的廢水排放廢水水量在豆腐生產的過程中,產生大量的廢水,廢水主要來源於水洗、浸泡和壓濾過程,另有部分沖洗水廢水。各股廢水的水量和濃度會隨著生產工藝、產品類別、生產習慣等的不同而不同。我國的豆腐產量大,由豆腐生產而排放大量的廢水,廢水中的有機物污染物濃度高,對水環境污染嚴重,現在還沒有很好的、專門化的處理技術,對此進行厭氧技術。採用厭氧為主的技術,處理豆腐廢水,COD去除率高,操作管理簡便,運行費用低,將是一種處理豆腐廢水的首選技術。
豆腐生產廢水屬於豆製品廢水,豆製品廢水處理方法有氧生物處理、好氧處理、厭氧-氧結合處理等。
一、厭氧生物處理
豆製品廢水處理的厭氧生物處理工藝有:厭氧濾床(AF)、厭氧流化床(AFB)、上流式厭氧污泥床(UASB)、折流板反應器(ABR)、兩相厭氧處理工藝等。
(1)AF工藝:AF處理豆製品廢水的填料主要採用軟性和半軟性材料,處理規模變化大,對豆製品廢水具良好的去除效果。有研究指出,採用半軟性的盾式填料在處理過程中不易堵塞,生物膜均勻,處理效果優於軟性填料。
(2)AFB:中溫條件下,AFB處理豆製品廢廢水的最大去除負荷率達1810kgCOD•m-3d-1,當COD負荷率保持於1010kg•m-3d-1時,COD的去除效果最好,達90%以上。該工藝對污染物的降解徹底,SS的去除率高,抗pH沖擊能力強,產氣率高。
(3)UASB[12~14]:這種工藝處理豆製品廢水時啟動過程快,易於形成顆粒化的活性污泥;穩定行時,COD去除率保持在80%的最大容積負荷率達20kg•m-3d-1,產氣率達到1016m3•m-3d-1,生產性規模運行時;在HRT2d,溫度30~32℃條件下,容積負荷率可達515~715kg•m-3d-1,COD的總去除率達9715%,其抗沖擊負荷和低pH的能力也很強。UASB處理豆製品廢水有處理效率高、三相分離效果好、污泥沉降性好的優點。
(4)兩相厭氧發酵工藝[15,16]:採用兩相厭氧發酵工藝處理豆製品廢水的研究表明,廢水經過產酸器,HRT為3h,大部分有機物降解成中間產物,VFA從300mg•L-1上升到2000~3000mg•L-1;出水進入產甲烷器,不同產甲烷反應器的處理效果有所變化。以UASB為例,COD容積負荷率為1017kg•m-3d-1,HRT為28h時,COD的去除率可保持在90%。
二、好氧處理
好氧生物處理對污染物的去除相當徹底,有研究指出[19],好氧方法如AB法對豆製品廢水的處理效果良好;A段的COD負荷率210kg•m-3d-1左右,HRT610h,B段則分別為013kg•m-3d-1和810h,進水CODcr濃度是6000~7000mg•L-1,出水可低於200mg•L-1。目前,有的小型豆製品廠利用膜生物反應器(MBR)好氧處理此類廢水,總HRT為24h,處理後的出水SS小於10mg•L-1,CODcr小於30mg•L-1,NH+42N完全硝化。
三、厭氧-好氧結合處理
採用厭氧與好氧處理相結合的工藝,廢水首段經過厭氧發酵,絕大部分有機污染物被降解去除,部分難降解的大分子物質也被轉化成小分子中間產物;厭氧出水進入好氧段,採用活性污泥法或氧化塘法處理。
四、氣浮-UASB-SBR-砂濾-生物活性炭過濾工藝
(1)高、低濃度廢水調節池分開設置,解決廢水水量和水質的不均勻性問題,同時在高濃度調節池內設蒸氣管,滿足中溫厭氧反應的要求,在混合調節池內設置預曝氣設施,防止懸浮物沉澱和腐敗。
(2)在調節池前設置氣浮池,將進水中的大部分懸浮物去除,防止調節池表面出現浮渣層。
(3)豆製品廢水出水溫度較高,極易腐敗酸化,廢水排出車間後,在管道內流動的過程中即已變酸,當到達廢水處理廠時,廢水的pH可達到5左右。為了防止UASB反應池出現酸化現象,在UASB反應池前設置投加NaOH的裝置,調整廢水的pH。另外,設置廢水迴流設施,也可降低廢水在UASB反應池內部的酸化作用,同時可改善廢水在UASB反應池內的布水條件。
(4)由於SBR工藝具有運行穩定性好、抗沖擊能力強,並具有防止污泥膨脹等優點,好氧部分採用了SBR工藝。
(5)豆製品廢水屬於高濃度有機廢水,廢水的可生化性好。採用氣浮-UASB–SBR-砂濾-生物活性炭過濾工藝,效果良好。具體參見http://www.ep360.cn.更多相關技術文檔。
五、總結
(1)豆製品廢水極易腐敗酸化,因此實際運行中需投加NaOH調節UASB反應池廢水的pH,防止揮發酸濃度升高。運行中應嚴格控制SBR池的進水容積負荷不超過0.15kgBOD5/(m3•d),避免因超負荷運行出現的污泥膨脹現象。對由於磷元素缺乏引起的絲狀菌污泥膨脹,運行中應投加含磷化合物,保持廢水中BOD∶P為100∶1,就可以控制絲狀菌引起的污泥膨脹。
(2)在豆腐生產工藝過程中,高、低濃度廢水較難分開,建議今後設計中將高、低濃度廢水混合處理,廢水來水水質較穩定,對處理系統的沖擊較小,還可以簡化處理系統,減少投資。