Ⅰ 電廠是如何實現廢水零排放的
電廠內設置廢水處理站,大部分廢水經過處理後回用,少量廢水作為煤場和飛灰的噴灑水,從而達到零排放
Ⅱ 電廠脫硫廢水真的能實現零排放嗎
脫硫廢抄水零排放處理技術主要包括襲兩種:
第一種是蒸發結晶法,該方法可以回收水資源和結晶鹽,能耗過高是限制其大規模應用的主要原因。此外,為了確保蒸發結晶器正常運行和保證結晶鹽品質,需要對脫硫廢水進行嚴格的預處理,如去除廢水中的硬度、有機物和重金屬等。因此,要實現蒸發結晶法的大規模應用,必須注重強開發廢水減量化預處理技術的研發,以期降低蒸發工段的建設和和運行成本,同時還要研究高效的脫硫廢水預處理技術。
第二種是煙道蒸發處理法,該工藝操作簡單,運行成本低,但是煙道處理法不能回收水資源,而且尚有大量潛在影響不能確定,包括對後續除塵等工藝的影響,以及可能引起的煙道腐蝕問題等。因此,在煙道蒸發處理脫硫廢水方面,應注重廢水進入煙道後對煙氣排放和煙氣處理系統的影響研究。煙道處理法要得到廣泛應用,還要進行大量、長期、全面的經濟技術研究和評價。
Ⅲ 為什麼說電廠脫硫廢水零排放難處理
工藝上達到不是很難,主要是處理成本太高。任何廢水零排最終都是因為處理成本的問題
Ⅳ 脫硫廢水零排放系統運行中應注意什麼
脫硫廢水處理應抄用零排襲放技術,不但實現了真正意義的廢水零排放,而且還實現了循環經濟,具有很大的推廣意義。那麼你知道脫硫廢水零排放系統運行中應該注意什麼嗎?
(1)運行前設備維護。對於廢水處理設備,應進行定期檢查,做好運行維護的准備工作。定期對加葯系統進行清理,並檢查葯箱內的葯量;定期對計量泵的管路進行維護,保證其准確性。定期檢查pH測量電極,及時清洗和調整。
(2)運行中設備維護。在運行中應對泵前的保護裝置進行實時檢查,防止格柵上出現過多的殘留物而影響水流通暢。由於脫硫廢水中懸浮物含量較高,系統每次停運後應及時沖洗。具有沖洗位置為:廢水泵出口至pH值調整槽管路,石灰乳加葯系統管路,絮凝槽至澄清器管路,澄清器泥漿輸送管路。此外,若pH值調整槽、反應槽、絮凝槽為單獨的箱體,則箱體間的連續管路應當放大,並在箱體加裝液位計。
(3)脫硫廢水處理系統的主要控制。根據廢水流量實施開環控制,按比例調節加入反應的化學葯劑量。出水pH值和濁度控制,通過在線監測,調節加入的HGI量,使出水達標。當出水濁度不合格時,將出水箱的水重新送回中和箱再處理度停止廢水進入,澄清池中污泥的自動排放。
Ⅳ 脫硫廢水零排放系統常見哪些故障
脫硫廢水零排放運行問題
(1)設備堵塞問題。廢水系統中各箱罐因來水中固體含量太高內,固體沉積而堵塞容;中和箱因石灰乳加量不足,石灰乳管路堵塞,導致pH值無法提高;石灰乳加葯系統因停運後石灰乳沉積在入口管道和排污管道上造成系統堵塞;管道堵塞問題。
(2)儀表控制問題。由於pH測量電極、石灰石加葯管線清洗不及時,控制系統參數設置不合理等,均可造成pH值與設定值的偏差過大。
(3)泵異常情況。在運行過程中,出現泵振動和雜聲較大、電動機超載、流量顯著下降等現象,計量泵不出葯等故障。
脫硫廢水零排放設計問題
(1)設計時對進入廢水處理系統的漿液含固量考慮過於理想,設計餘量小,造成系統內固體大量沉積而不能運行。
(2)廢水旋流子噴嘴尺寸選擇不當,導致溢流和底流漿液濃度不正常。進入廢水旋流器的漿液濃度過高,旋流子底部常被堵死。廢水旋流器入口加裝的濾網堵塞頻繁,導致其無法正常投運。
(3)因系統設置的緩沖池設計容量較小,再加上廢水排放比較隨意,影響了廢水處理系統連續穩定運行,從而降低了廢水處理效果。
Ⅵ 如何實現脫硫廢水零排放
通常電廠脫硫廢水經過傳統處理後排放尚難以達標,水中有害物質排放存在二次污染,因此在水環境保護嚴格的區域無法實施。此外電廠脫硫廢水零排放的回用還存在技術障礙,部分回用於灰場、煤場噴淋等,無法全部回用;傳統預處理後的仍然含有高鹽、高氯根及微量重金屬,回用局限性大。高鹽、高氯根的特性對回用設備要求材質較高,且可能導致其在系統富集可能帶來其他不確定的不利影響。
但是與此同時,企業環保社會責任提高和政策法規的驅動也為脫硫廢水的零排放技術帶來了機遇。
根據排放標准為接管、零排放的差異,廢水處理工藝分為脫硫廢水的常規處理工藝、脫硫廢水的零排放處理工藝。
脫硫廢水零排放一體化處理工藝是根據燃煤鍋爐整體煙氣流程規劃開發的全新脫硫廢水零排放處理方法。脫硫廢水零排放一體化處理工藝及裝置利用廢水預處理裝置對脫硫廢水進行初步固液分離,廢水被導入至空預器後、除塵器前之問的煙道內,經雙流體霧化器高度霧化後,在高溫煙氣余熱的加熱作用下,水分被完全蒸發成氣相水蒸氣,而鹽分隨著水分蒸發結晶成固體顆粒,被除塵器捕捉進入干灰,達到「消滅」廢水的目的。並且很高程度上提高了煙氣濕度,提高除塵器效率,並降低脫硫吸收塔工藝水消耗量,最大程度的節水節能,實現脫硫廢水零排放。
Ⅶ 天津大港發電廠的環保
大港發電廠是華北電網主力電廠,近年來,港電堅持把節約能源和降低消耗放在重要戰略位置來抓,堅持生產和環保並重,以節能降耗促進效益提高,通過大力開展粉煤灰綜合利用、海水綜合利用、設備技術改造以及廢水處理等工作,取得了突出的成績。
粉煤灰是發電廠鍋爐燃燒剩下的排棄物,但質地輕、保溫性能好,應用於建築領域可以作為復合材料,解決混凝土的合一性問題;用做水泥添加劑製作空心砌塊可以提高強度,降低成本。此外,還可以用來做粉煤灰磚、夾砌磚、乾粉砂漿,以及應用於保溫材料製作等。從1993年開始,大港發電廠開始致力於粉煤灰的治理和利用,到1999年基本實現了粉煤灰的零排放。為了保持粉煤灰市場有效地、持續地發展,2004年底,採取合資合作方式,投資3500萬元新建了年產30萬噸的水泥粉末站,增加了粉煤灰的科技附加值。
煙氣中排放的二氧化硫是造成酸雨、破壞生態的元兇,發電廠燃煤中含硫1%左右,排放到大氣會嚴重破壞環境。2002年至2005年,大港發電廠在一期機組改造中投資2.3億元為1、2號機組加裝了濕法高效脫硫裝置,不但每年可以減少約2萬噸二氧化硫的排放量,同時也為市場提供了優質的石膏材料。目前,大港電廠三、四號高效脫硫設施也正在規劃之中,2008年可望實現全廠煙氣100%脫硫。
大港發電廠的節能環保意識已經深入到方方面面的工作細節中:全廠斥資30萬作為年度節能獎,每月開展節能分析,獎勵那些在節能方面做出突出貢獻的單位和人員。「十五」期間,港電先後完成了燃油鍋爐改造、汽輪機軸封改造、中水回收利用、大型電機變頻調速等幾十項技術改造項目。其中汽輪機軸封改造,每年節約標煤1.5萬噸;大型電機變頻改造工作,每年節電313.2萬度,節約成本113.1萬元;中水利用項目的投產,不但使電廠污水得到了100%的凈化回收,還為生產系統提供了潔凈的用水。
作為工業用水大戶,港電大規模開展海水淡化的工作已經名揚全國。兩台日產淡水6000噸的進口多級閃蒸海水淡化裝置已經運轉了16年,累計生產了近2000萬噸淡水。在滿足生產用水的同時,大港發電廠於2001年組建了華北地區最大的海水淡化民用水生產廠海得潤滋食品有限公司,先後開發了純凈水、礦化水、果汁飲料等系列產品,該廠的產品已經占據了北京天津地區的市場,並出口到馬紹爾群島、科威特等國家和地區。
Ⅷ 脫硫廢水零排放存在問題如何解決
目前,國內外已建成數十個火電廠脫硫廢水零排放工程,運行成本高、結晶鹽回固廢難處理是該類工答程投運後面臨的主要問題。LTLD研究所通過研究脫硫廢水水質特點,提出優化的脫硫廢水零排放解決方案,很好的解決了該類項目面臨的問題。
以廉價的Na2SO4替代傳統軟化工藝中的Na2CO3,使脫硫廢水零排放軟化預處理葯劑成本僅為傳統軟化工藝的39.2%。
軟化預處理採用兩級軟化澄清工藝,使處理後廢水中的鈣離子濃度低於8mg/L,保障了後續蒸發結晶系統清洗除垢周期不低於10個月。
通過控制結晶操作點,系統只產出工業級高純度氯化鈉結晶鹽,不僅使結晶鹽具有附加經濟效益,還免除了混合鹽作為固廢處置的成本,與產出混合鹽的脫硫廢水零排放方案相比,僅結晶鹽處置費用就可節省運行成本27.9元/噸廢水。
通過對脫硫廢水零排放預處理和蒸發結晶工藝的優化設計,使運行成本降低至:預處理28.5元/噸廢水、蒸發結晶4.5元/噸廢水,總運行成本33元/噸廢水。與常規脫硫廢水零排放工藝相比,經濟效益十分顯著。
希望能夠幫助到您。
Ⅸ 電廠脫硫廢水零排放都有什麼技術
上干法,無廢水。
濕法脫硫的廢水零排放估計要花大價錢。
Ⅹ 怎麼實現脫硫廢水零排放
脫硫廢水零排放設備會根據排放標准為接管、零排放的差異,廢水處理工藝分為脫硫廢水的常規處理工藝、脫硫廢水的零排放處理工藝。
脫硫廢水用零排放設備:常規處理出水入EDR濃、淡水分離,淡水入調節池與循環系統排水、生活污水、經預處理的工業廢水、初期雨水等混合,入AO生化池生物脫氮,生物處理出水採用「UF+RO」的中水回用工藝,RO淡水入鍋爐補給水處理系統進水端,RO濃水迴流至EDR進水端,EDR濃水入蒸發析鹽設備。