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軋制廢水特點

發布時間:2021-02-06 10:15:40

Ⅰ 簡述金屬軋制生產的特點及軋機的大致類型、、、、、、急

這個問題好大,你需要那些方面的資料,最好具體點,這個回答起來不知從哪下手!

Ⅱ 鋁箔的軋制特點

在雙張箔的生產中,鋁箔的軋制分粗軋、中軋、精軋三個過程,從工藝的角度看,可以大體從軋制出口厚度上進行劃分,一般的分法是出口厚度大於或等於0.05mm為粗軋,出口厚度在0.013~0.05之間為中軋,出口厚度小於0.013mm的單張成品和雙合軋制的成品為精軋。粗軋與鋁板帶的軋制特點相似,厚度的控制主要依靠軋制力和後張力,粗軋加工率厚度很小,其軋制特點已完全不同於鋁板帶材的軋制,具有鋁箔軋制的特殊性,其特點主要有以下幾個方面:
(1)鋁板帶軋制。要使鋁板帶變薄主要依靠軋制力,因此板厚自動控制方式是以恆輥縫為AGC主體的控制方式,即使軋制力變化,隨時調整輥縫使輥縫保持一定值也能獲得厚度一致的板帶材。而鋁箔軋制至中精軋,由於鋁箔的厚度極薄,軋制時,增大軋制力,使軋輥產生彈性變形比被軋制材料產生塑性變形更容易些,軋輥的彈性壓扁是不能忽視的,軋輥的彈軋壓扁決定了鋁箔軋制中,軋制力已起不到像軋板材那樣的作用,鋁箔軋制一般是在恆壓力條件下的無輥縫軋制,調整鋁箔厚度主要依靠調整後張力和軋速度。
(2)疊軋。對於厚度小於0.012mm(厚度大小與工作輥的直徑有關)的極薄鋁箔,由於軋輥的彈性壓扁,用單張軋制的方法是非常困難的,因此採用雙合軋制的方法,即把兩張鋁箔中間加上潤滑油,然後合起來進行軋制的方法(也稱疊軋)。疊軋不僅可以軋制出單張軋制不能生產的極薄鋁箔,還可以減少斷帶次數,提高勞動生產率,採用此種工藝能批量生產出0.006mm~0.03mm的單面光鋁箔。
(3)速度效應。鋁箔軋制過程中,箔材厚度隨軋制度的升度而變薄的現象稱為速度效應。對於速度效應機理的解釋尚有待於深入的研究,產生速度效應的原因一般認為有以下三個方面:
1)、工作輥和軋制材料之間摩擦狀態發生變化,隨著軋制速度的提高,潤滑油的帶入量增加,從而使軋輥和軋制材料之間的潤滑狀態發生變化。摩擦系數減小,油膜變厚,鋁箔的厚度隨之減薄。
2)、軋機本身的變化。採用圓柱形軸承的軋機,隨著軋制速度的升高,輥頸會在軸承中浮起,因而使兩根相互作用受載的軋輥將向相互靠緊的方向移動。
3)、材料被軋制變形時的加工軟化。高速鋁箔軋機的軋制速度很高,隨著軋制速度的提高,軋制變形區的溫度開高,據計算變形區的金屬溫度可以上升到200℃,相當於進行一次中間恢復退火,因而引起軋制材料的加工軟化現象。

Ⅲ 鋼材的生產方法中有一種方法是軋制,它具有哪些特點

與熱軋帶鋼(見熱連軋寬頻鋼生產工藝、熱軋窄帶鋼生產)相比,冷軋帶鋼(見冷內軋板帶生產)的軋制容工藝有以下特點:
(1)採用工藝潤滑和冷卻,以降低軋制時的變形抗力和冷卻軋輥;
(2)採用大張力軋制,以降低變形抗力和保持軋制過程的穩定。採用的平均單位張力值為材料屈服強度的10%~60%,一般不超過50%;
(3)採用多軋程軋制。由於冷軋使材料產生加工硬化,當總變形量達到60%~80%時,繼續變形就變得很困難。為此要進行中間退火,使材料軟化後軋製得以繼續進行。為了得到要求的薄帶鋼,這樣的中間退火可能要進行多次。兩次中間退火之間的軋制稱為一個軋程。冷軋帶鋼的退火在有保護氣體的連續式退火爐或罩式退火爐中進行(見冷軋板帶退火)。冷軋帶鋼的最小厚度目前可達到0.05mm,冷軋箔材可達到0.001mm。

Ⅳ 線材軋制的特點是什麼為什麼會有這些軋制特點

線材軋制的特點是總的延伸率大,軋件的溫降快。因此,線材軋機的機架數目多,最多的達到27架,軋制速度快,每秒鍾高達100多米。

Ⅳ 什麼是開坯軋制有什麼特點請將詳細點,謝謝!

開坯軋制是指利用材料的塑性較好,採用大加工率、大軋制力的軋制,一般指熱軋工序,冷加工也有冷開坯,也是大加工率,大軋制力的軋制,特點是總加工率大,絕對壓下量大,可以是多道次的軋制;是軋件的絕對壓下量最大的工序,一般為了達到大的壓下量,產品的表面粗糙度較高、板型較差。

Ⅵ 熱軋都有哪些原理及特點

熱軋是指在金屬再結晶溫度以上進行的軋制。再結晶就是當退火溫度足夠高,時間足夠長時,在變形金屬或合金的纖維組織中產生無應變的新晶粒(再結晶核心),新晶粒不斷的長大,直至原來的變形組織完全消失,金屬或合金的性能也發生顯著變化,這一過程稱為再結晶,其中開始生成新晶粒的溫度稱為開始再結晶溫度,顯微組織全部被新晶粒所佔據的溫度稱為終了再結晶溫度,一般我們所稱的再結晶溫度就是開始再結晶溫度和終了再結晶溫度的算術平均值,一般再結晶溫度主要受合金成分、形變程度、原始晶粒度、退火溫度等因素的影響。
以上就是理論上的熱軋的簡單原理,在我們鋁加工行業的實際生產中主要的體現是,當鑄錠在加熱爐內加熱到一定的溫度,也就是再結晶溫度以上時,進行的軋制,而這一個溫度的確定主要依據是鋁合金的相圖,也就是最理想化的情況下,加熱溫度的確定為該合金在多元相圖中固相線80%處的溫度為依據,這就牽扯到了不同合金多元相圖的問題,加熱溫度的確定是以該合金固相線的80%為依據,在制度的執行中,根據實際的生產情況,根據設備的運行情況,多加修改所得到的適合該合金生產的溫度。
熱軋的特點:
1、能耗低,塑性加工良好,變形抗力低,加工硬化不明顯,易進行軋制,減少了金屬變形所需的能耗。
2、熱軋通常採用大鑄錠、大壓下量軋制,生產節奏快,產量大,這樣為規模化大生產創造了條件。
3、通過熱軋將鑄態組織轉變為加工組織,通過組織的轉變使材料的塑性大幅度的提高。
4、軋制方式的特性決定了軋後板材性能存在著各向異性,一是材料的縱向、橫向和高向有著明顯的性能差異,二是存在著變形織構和再結晶織構,在沖制性能上存在著明顯的方向性。

Ⅶ 軋制鋼球的特點是什麼

山東伊萊特採用的是旋切之後雙液淬火,先水冷淬火,保證鋼球在高溫階段的快速冷卻,然後採用有機淬火液在低溫階段進行冷卻,降低了馬氏體區的冷卻速度.有利於防止鋼球淬火開裂,提高淬透性。

Ⅷ 軋鋼廠工業廢水原液

1軋鋼廢水閉路循環治理 1.1治理工藝流程
軋鋼廢水中主要污染物為氧化鐵皮和油,治理改造後要求處理後的循環水質為:懸浮物含量≤50mg/L,油含量≤5 mg/L。在總結軋鋼廢水處理技術的基礎上,結合我公司軋鋼作業生產區的特點,採用浮油回收—電磁凝聚—斜板沉澱的方法對一廠區軋鋼廢水進行集中處理,閉路循環使用。為了匯總所有的軋鋼廢水,採用了軋鋼廢水同生活污水、雨水分流的單獨軋鋼廢水排水總溝。各廠軋鋼廢水首先由軋鋼廢水總溝匯入隔油池(利用現有土水池改建而成),經除油設施除油,再由升壓泵組提升送至電磁凝聚器磁化處理然後自流入斜板沉澱器,廢水經沉澱處理後,進入現有5000 m3蓄水池,再經現有二級加壓泵站送至各軋鋼廠循環使用,補充水來自南淝河現有一級水源泵站。
斜板沉澱器沉澱的氧化鐵皮,由沉澱器底部的螺旋輸泥機輸出,經泥漿氣力提升器送至氧化鐵皮脫水槽脫水,脫水後的氧化鐵皮,用電動抓鬥裝車送燒結廠回收利用。
經除油設施回收的廢油也可重新利用。
軋鋼廢水閉路循環治理工藝流程見圖2(圖中虛線框所示為現有設施)。

1.2主要處理設施
1.2.1除油設施
軋鋼廢水含油主要是軋制設備潤滑時的跑、冒、滴、漏造成的,針對廢水含油主要是浮油的特點,採用平流隔油池,軋鋼廢水先流經隔油池,大量的浮油被隔油池的擋板阻隔並浮集在水的表面,再通過SY-120型浮油回收機進行回收。該浮油回收機與傳統的浮桶式除油機等相比較,具有除油效果好、安裝、操作簡便等優點,它的工作原理是依靠一條親油疏水的環形集油拖,通過機械驅動以一定的速度在隔油池水面上連續不斷地回轉,把浮油從含油污水中粘附上來,經擠壓輥把油擠落到油箱中,進行油的回收。除油設施安裝使用後,經實測,進水水質含油量為16~4.5 mg/L,經除油設施除油後,出水水質含油量為4.8~2.3 mg/L,除油效果明顯,出水含油濃度符合循環水質要求。
1.2.2電磁凝聚器
經一次鐵皮沉澱地沉澱處理後的軋鋼氧化鐵皮廢水,其中氧化鐵皮主要為微細顆粒組成,小於60 μm的微粒佔80%左右,如採用平流式沉澱池進行自然沉澱處理,當水力負荷為0.7 m3/(m2·h)時,沉澱效率僅為50%左右,對廢水取樣進行靜態沉澱試驗,沉澱15 min後,沉澱效率僅為56%。鑒於氧化鐵皮具有良好的鐵磁性,採用磁凝聚技術,可使廢水中微細氧化鐵皮流經磁場時產生磁感應,離開磁場後具有剩磁,帶磁的微粒在沉澱過程中互相吸引,聚結成較大的鏈條狀聚合體,加速沉降,提高沉澱效率,並能改善氧化鐵皮脫水性能,提高脫水速度。同時,經磁場處理過的水,有抑制水垢形成的作用。
選用MWG型渠式電磁凝聚器,該電磁凝聚器安全可靠,不須設專人管理,且運行費用低。該設施投入運行數年,大修時未發現循環水系統中有明顯結垢現象,取得了好的效果。
1.2.3斜板沉澱器
採用新型CFC-20型異向流斜板沉澱器(共14台),以取代平流式沉澱池進行軋鋼氧化鐵皮廢水處理。該斜板沉澱器不僅水力負荷高,佔地面積省,處理水質好,還由於沉澱器底部配有適合沉澱泥漿特性的螺旋輸泥機,排出泥漿含水率低達50%左右,且排、停自由掌握,沉澱器和輸泥管路,不會有堵塞事故發生,為氧化鐵皮的脫水輸送,創造了有利條件。
CFC-20型斜板沉澱器主要技術參數為:水表面積:20 m2;高度:7.4 m;處理水量:100~140 m3/h;出水懸浮物含量≤50mg/L;沉降時間:8~10min;排出泥漿含水率:50% 左右。 2治理後效果 軋鋼廢水閉路循環治理工程,於1996年投入運行,經合肥市環境監測站和合鋼公司環境監測站對治理效果進行監測,結果表明,各項治理指標均達到循環水質要求(見表1),治理效果明顯。 表1一廠區軋鋼廢水治理工程水質檢測情況 進水出水 高值中間值低值高值中間值低值懸浮物/(mg·L-1)21013979484031油/(mg·L-1)16.19.24.44.63.02.1一廠區軋鋼廢水實現了閉路循環,一廠區總排水量由原來的45 km3/d,減少到14.8 km3/d,每年可減少向南淝河排放懸浮物 600t,油130t。 3經濟效益 治理系統投入運行後,經濟效益十分顯著。
① 每年可回收氧化鐵皮1400t,廢油90t,價值約36萬元。
② 與治理工程投入使用前相比,每年可減少外排廢水11.02 Mm3,可節約排水費約80多萬元。
③ 與治理工程投入使用前相比,每年減少從南淝河提水10.5 Mm3,可減少水資源費約27萬元,節約電費約47萬元。 4結論 軋鋼廢水治理改造後,使循環水系統實現了閉路循環,經濟效益顯著,同時也為巢湖流域的環境保護發揮了重要作用,達到了保護環境、綜合利用的目的,有顯著的環境、社會效益。

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