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马铃薯废水试点

发布时间:2021-03-31 13:31:10

1. 马铃薯淀粉加工产出的废水如何处理

淀粉生产过程所排放的废水中含有大量有机污染物,马铃薯淀粉废水的COD值通常为内1000~30000mg/L。由于马容铃薯淀粉废水属于高浓度有机废水,在实际工程中其处理方法主要以生化法为主。试验认为Fenton试剂氧化可作为淀粉废水的预处理方法。高浓度的有机淀粉废水,通过采用物化絮凝和吸附柱吸附处理后,废水COD去除率为54%~65%。采用PAC和PAM
混凝处理马铃薯淀粉废水,废水的COD去除率达58.14%,SS去除率达到91.11%。采用混凝沉淀-泡沫分离-吸附工艺处理马铃薯淀粉废水,结果表明,采用该法处理后,淀粉废水的总COD去除率达到80.1%,处理效果较好。

2. 马铃薯废水

厌氧除臭。

3. 做环保的同仁们,请问马铃薯废水处理过程的泡沫如何处理啊请各位大侠赐教!

长期有的话还是上一排喷淋管吧。

4. 马铃薯淀粉加工废水的循环利用研究属于什么领域研究

环保吧!\

5. 马铃薯淀粉场废水处理的优缺点有哪些

淀粉抄生产过程所排放的废水中含有大量有机污染物,马铃薯淀粉废水的COD值通常为1000~30000mg/L。由于马铃薯淀粉废水属于高浓度有机废水,在实际工程中其处理方法主要以生化法为主。试验认为Fenton试剂氧化可作为淀粉废水的预处理方法。高浓度的有机淀粉废水,通过采用物化絮凝和吸附柱吸附处理后,废水COD去除率为54%~65%。采用PAC和PAM
混凝处理马铃薯淀粉废水,废水的COD去除率达58.14%,SS去除率达到91.11%。采用混凝沉淀-泡沫分离-吸附工艺处理马铃薯淀粉废水,结果表明,采用该法处理后,淀粉废水的总COD去除率达到80.1%,处理效果较好。

6. 马铃薯淀粉厂废水可致癌吗

在马铃薯淀粉生产过程中,会产生大量高浓度有机废水,该废水具有pH 低,有机物、悬浮物、氨氮含量高,黏度大,可生化性好等特点。马铃薯淀粉废水没有毒性,但有机负荷高,排放量大,且处理难度大。
同样可以想一下,马铃薯整体都可以吃吧,所以废水不会致癌。

7. 马铃薯淀粉污水处理工艺

利用自动澄清分离工艺去除废水中的较大的悬浮物,减轻袋式过滤器的负荷。上清液通过袋式过滤器,进一步去除小颗粒悬浮物,减轻对超滤膜系统的污堵和膜污染。利用超滤膜处理马铃薯淀粉废水。超滤处理后的废水再利用厌氧生物反应器进行处理,最后采用MBR
处理后废水可实现回用

8. 马铃薯淀粉废水如何处理

淀粉生产抄过程所排放的废水中含有大量有机污染物,马铃薯淀粉废水的COD值通常为1000~30000mg/L。由于马铃薯淀粉废水属于高浓度有机废水,在实际工程中其处理方法主要以生化法为主。试验认为Fenton试剂氧化可作为淀粉废水的预处理方法。高浓度的有机淀粉废水,通过采用物化絮凝和吸附柱吸附处理后,废水COD去除率为54%~65%。采用PAC和PAM
混凝处理马铃薯淀粉废水,废水的COD去除率达58.14%,SS去除率达到91.11%。采用混凝沉淀-泡沫分离-吸附工艺处理马铃薯淀粉废水,结果表明,采用该法处理后,淀粉废水的总COD去除率达到80.1%,处理效果较好。

9. 处理生产马铃薯淀粉产生的废水

马铃薯主要是在我国东北地区有很多农民在种植,九月份到十月份是最佳加工时期,这几个月气温很低,十月末好会有霜冻现象,气温已经跌落到零下,这就给马铃薯生产商造成了很大困扰,因为产生的废水更是难以处理,而且给环境造成了特别大的破坏。
目前处理马铃薯淀粉废水的主要方法及弊端
我国国内对这类型废水一级处理方法还存在很多弊端,采取的工艺如下三种:(1)单纯曝气法,(2)自然处理法;(3)生物处理法。单纯曝气法由于处理成本高,停留时间长,处理效果低,而限制了它的推广;采用自然处理法需要一定的农业灌溉用地和干旱的气候条件,这种方法受到很多自然因素的影响,因此在一定程度上也限制了它的大面积推广;生产淀粉的原料以马铃薯为主,马铃薯废水中含有大量的溶解性悬浮的以呈胶体状态的有机污染物,且不含有毒物质,可生化性良好有机废水处理设备,采用生物法处理,能够取得良好的效果,但是,以马铃薯为原料的淀粉生产,在生产工艺,季节等方面有其自身的特点。

10. 土豆加工淀粉后废水如何处理

采用混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附处理马铃薯淀粉废水。通过试验,结回果表明:

(1)混凝Ⅰ中,答PAC的最佳投加量为1000mg/L,PAM 的最佳投加量为10mg/L,COD去除率为35.6%。

(2)Fenton氧化过程中,H2O2∶Fe2+最佳配比为5∶2,COD的去除量达到51.6g/molH2O2,COD去除率为60.0%。

(3)混凝Ⅱ处理中,PAC的最佳投加量为3500mg/L,PAM 的最佳投加量为35mg/L,COD去除率达85.40%。

(4)活性炭吸附过程中,当吸附30min时,出水COD
为95.6mg/L,当吸附时间达到90min时,出水COD为1396.5mg/L。所以,活性炭吸附柱的穿透时间为30min左右,耗竭时间为90min左右。

(5)经混凝Ⅰ-Fenton氧化-混凝Ⅱ-活性炭吸附工艺处理后的废水,COD总去除率达到99.1%,脱色率为100%,SS的去除率为96.4%。出水达到《淀粉工业水污染物排放标准》中的浓度限值:COD≤120mg/L,SS≤100mg/L。

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