⑴ 反滲透一段,二段壓差的增加的原因及預防處理方法
反滲透膜其實復就像一個篩子,截制留大的放跑小的。正所謂天下沒有不堵塞的篩子。反滲透膜在你開始用的時候就在不停的堵塞中,怎樣使反滲透這個篩子用的長久這是一個課題,一般的避免反滲透堵塞的方法有下面幾種:
1、設計反滲透產水的時候一定要有原水分析報告,根據水質量身打造設備
2、必要的預脫鹽措施,如果你的水質硬度或者鐵其他項目超標的話,要有提前脫除措施。
3、添加阻垢緩蝕劑
4、適當的降低水利用率也是個好辦法,但是不經濟。
5、良好的設備保養。
希望對你有所幫助
⑵ 中水回用反滲透產水壓力高,二段進水壓差大的原因
說下影響二段電導率異常的原因:難溶解鹽類(CA.MG/BA)、阻垢劑污染回、聚合硅污染,這幾項答都會導致兩段電導率增加,但是壓差相應。
還是因壓差過大,膜卷突出,這樣的話,水質是劇增的
還有o型圈損壞、膜水解、膜機械損壞等都會造成的
沒看懂排列方式,感覺還是因為膜污染導致水質增高。
其實你把各段壓力發出來,看的就明顯了。
建議先葯洗,看效果。
回收水回收率建議不要查過75%,
⑶ ro二段出水突然電導率升高
參數不全,先做如下分析:如系統一段出水電導不變化:先測二段單支膜殼電導,1、如部分膜殼升高,原因是密封圈泄露,打開膜殼檢查更換;
2、二段單支膜殼全部升高,同時應有二段壓差變大 ,反滲透膜結垢了,需清洗
⑷ 污水處理反滲透一級二級進水 濃水 段間 高壓泵後 壓力普遍升高什麼原因,清洗後無效果怎麼處理。
反滲透系統的故障通常至少出現下列情況之一: 標准化後產水量下降,通常需要提高運行壓力來維持額定的產水量; 標准化後脫鹽率降低,在反滲透系統中表現為產水電導率升高; 壓降增加,在維持進水流量不變的情況下,進水與濃水間的壓差增大; 下面將詳細的討論上述三種主要故障標准化後產水量下降 RO系統出現標准化後產水量降低,可根據下面三種情況尋找原因: RO系統的第一段產水量降低,則存在顆粒類污染物的沉積; RO系統的最後一段產水量降低,則存在結垢污染; RO系統的所有段的產水量都降低,則存在污堵; 根據上述症狀,出現問題的位置,確定故障的起因,並採取相應的措施,依照"清洗導則"進行清洗等.另外反滲透系統出現產水量下降的同時還會伴隨有脫鹽率降低、升高等情況. 1、因為一段反滲透污染,造成一段膜元件進水流道堵塞,造成原水無法有效進入一段膜元件,而且進入一段的原水因為膜元件污染不能穩定產水,因此一段進水壓力增加,產水量下降; 2、於此同時,因為進入一段的原水量減少,故一段濃水量下降,因此二段進水量也相應減少,所以二段進水壓力降低,相應二段濃水壓力也下降; 3、因為反滲透受到污染堵塞,在高壓運行條件下,機組的產水水質也會相應下降,產水電導率因此上升。
⑸ 誰知道反滲透的進水壓力整體升高,而段間壓差不改變的原因
如果確認沒有我說的問題就要考慮是不是保安過濾器失效了,導致上道工序例如活性炭或者石英砂過濾器泄漏,遇到很多次
⑹ 反滲透設備清洗後二段壓差升高原因
二段有沒有也做清洗?或是清洗不徹底,仍然存在生物污堵或是生物污染,化學清洗後一般壓力是會下降一些的
⑺ 反滲透一段壓差升高快怎麼辦
1.2一起說:操作確實很有問題,一般不會到這種程度才開始清洗膜的,應該內是微生物污染,膜都爆了容,清洗完後當然電導會猛增。建議;加大前期次氯酸鈉的投加,當然也應加大超濾後面亞硫酸氫鈉的量,保證進水余氯合格,或者是如果預算夠加大非氧化性殺菌劑的投加頻率,不然RO的清洗頻率就會很頻繁,這樣對膜不好。
3.多介質還是根據SDI和反洗壓差來反洗,因為取水點一樣但水質還是波動很大的,何況多介質過濾器處理量隨著使用時間的推移也會變化。
4.你的SDI的檢測可能有問題,如果沒問題,就說明你的超濾膜污染已經很嚴重,再者已經35%斷絲,基本已經報廢。
總體說來你這套系統主要的東西,超濾和RO一定要把損壞的都更換了。
具體的改進方法還是建議咨詢更專業的人員電話溝通到現場查看完情況才能拿出很好解決方案,這里誰都給不了你具體的改進操作數據的。
⑻ 反滲透段間壓差超標是什麼原因引起的如何處理
污堵造成的,需清洗!因科盛華。
⑼ 反滲透一段二段壓差很小,壓力整體升高怎麼回事
這個也是圬堵的一種表現
在一些廢水回用系統中較為常見
⑽ 反滲透一段二段壓力差增大
這個一般就是膜堵了
你的軟化器再生的不好,或者沒有軟化器就是阻垢劑添加的量不合適
要盡快的化學清洗一下,清洗好了就沒問題了,不會對設備產生什麼不好影響
但是要快,時間長了,堵死了後,就很難恢復了