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水處理爆氣不均勻什麼原因

發布時間:2022-07-01 21:01:40

1. 污水處理爆氣池水變成茶紅色是什麼原因,如何解決

摘要 親,你好!原因:

2. 空氣能熱水器出水冷熱不均勻是什麼原因

空氣能熱水器出水忽冷忽熱有可能是因為水壓不穩造成的,也有可能是家裡同時有幾個水龍頭在使用熱水也會出現忽冷忽熱的,或者您也可以讓售後上門幫您檢查一下機器,望採納

3. 水處理生物爆氣池內爆氣管為何出不了氣

這個原因就多了,1、曝氣管堵塞2、曝氣頭堵塞3、進氣壓力不夠4、管路漏氣
主要原因說白了就是要不就是堵了,要不就是漏了,要不就是鼓風機進氣的問題

4. 污水處理廠曝氣池曝氣不足有什麼影響

曝氣不足,微生物會出現生長緩慢而且繁殖速度低的情況,處理效率大大降低,或是延緩處理時間,從而導致出水量小 甚至不達標的情況。

5. 增壓泵出水不均勻

1、因軸承和機械油封的原因,使用時間越長聲音可能變得越響
2、水泵沒有做動平衡處理。
3、泵體的止回閥失效,它不能有效防止水倒流,使水的壓力沒辦法達成它設定的壓力,就會不停地轉。

6. 污水處理時你所遇到的問題以及解決的方法,最好有工程經驗的分享

71、當生化池受到負荷沖擊,微生物受損時該採取什麼措施?
生化池在運行過程中,當微生物一旦受到負荷(水量、濃度)的沖擊,COD去除率會突然下降,嚴重時污泥會從生物填料上脫落,使出水變混。這時應立即停止進水,往生化池內投放粉末活性炭以降低污泥負荷,粉末活性炭的投加比例為每100m3生化池容積投加10公斤。當污泥的沉降性能有所恢復後,可採取污泥馴化的快速增殖法,在生化池內投加生活污水或投放廢酒精或用乾麵粉燒熟的濕漿糊,投加比例為每100m3生化池容積投加5-10公斤乾麵粉,2-3天後開始進水並逐日增加進水量,直到微生物恢復正常。
72、當微生物大量死亡時該怎麼辦?
當微生物受到嚴重損傷且大量死亡而又搶救無效時,應立即向當地環保主管部門申報備案,並立即更換活性污泥。然後查明原因,防止類似事故的再度發生。只要申報及時,在更新、馴化污泥期間向外排放的廢水可以不作排污罰款處理。
73、怎樣保證動力設備始終保持良好的工作狀態?
污水處理系統欲取得良好的處理效果,必須使各類設備經常處於良好的工作狀況和保持應有的技術性能,正確操作、保養、維修設備是污水處理系統正常運轉的先決條件。
隨著污水處理事業的發展,污水處理系統的機械化自動化程度也不斷提高,污水處理系統使用的設備越來越多,越來越復雜。污水處理系統不僅使用許多污水處理所特有的設備,而且使用許多通用設備,所有這些設備都應該使用好、保養好、修理好。
所有這些設備都有它的運行、操作、保養、維修規律,只有按照規定的工況和運行規律,正確地操作和維修保養,才能使設備處理良好的技術狀態。同時,機械設備在長期運行過程中,因摩擦、高溫、濕氣和各種化學效應和作用,不可避免地造成零部件的磨損、配合失調、技術狀態逐漸惡化作業效果逐漸下降,因此還必須准確、及時、快速、高質量地拆修,以使設備恢復性能,處於良好的工作狀態。
74、污水處理系統一般有哪些專用設備?
專用設備:各類污水泵、污泥泵、存水泵、計量泵、螺旋泵、空氣壓縮機、羅茨鼓風機、離心鼓風機、表面曝氣機、自動取水樣機、格柵清污機、刮砂機、刮泥機、刮泥吸泥機、污泥濃縮刮泥機、消化池污泥攪拌設備、沼氣鍋爐、熱交換器、葯液攪拌機和污泥脫水機等。
75、污水處理系統一般有哪些專用電氣設備?
電器設備:交直流電動機、變速電機、啟動開關設備、照明設備、避雷設備、變配電設備(包括電纜、室內線路架空線、隔離開關、負荷開關、熔斷器、少量油開關、電壓互感器、電流互感器、電力電容器、斷電器、保護器、自動裝置和接地裝置等)。
76、污水處理系統一般有哪些通用輔助設備?
通用設備:電動葫蘆、離心機、恆溫箱、烘箱、冰箱、各種手動及電動閘閥、蝶閥、閘門啟閉機和止回閥、綠化葯水噴灑車、手推及電動割草機、卷揚機、車床、刨床、銑床、橋式起重機、運輸車輛等。
77、污水處理系統一般有哪些儀器儀表?
儀器儀表設備:各種天平、化驗室常用分析儀器、電磁流量計、液位計、空氣流量計和溶解氧測定儀等。
78、污水處理系統設備管理要點主要有哪些?
污水處理系統來說,設備管理有以下四個要點:
(1)使用好設備
各種設備都要有操作規程,規定操作步驟。設備操作規程主要根據設備製造廠的說明書的現場情況相結合而制定。工人必須嚴格按照操作規程進行操作。設備使用過程中要作工況記錄。
(2)保養好設備
各種設備都應制訂保養條例,保養條例根據設備製造廠的說明書的現場情況結合而制定,也可把保養條例放在操作規程一起。保養條例中包括進行清潔、調整、緊固、潤滑和防腐等內容。保養工作同樣應作記錄。保養工作可分為:例行保養--指運轉中的巡視檢查保養。定檢保養--定期停機檢查保養。停放保養—指備用機組或閑置設備的保養。換季保養—指設備入夏、入冬、梅雨期等季節性需要的保養工作,包括採取防曬、防寒、防潮、降溫等措施。
(3)檢修好設備
對主要設備制訂設備檢修標准,通過檢修,恢復技術性能。有些設備,要明確大、中、小修界限、分工落實。對主要設備必須明確檢修周期,實行定期檢修,不要到損壞十分嚴重時再想到修理。對常規修理,應制定檢修工料定額,以降低檢修成本,每次檢修都應作詳細記錄。
(4)管好設備
這里所說的「管」,是指從設備購置--安裝--調試—驗收-使用-保養-檢修-報廢-更新全過程的管理工作。其中包括設備的資金管理(大修費、折舊費等)對每一環節都應有制定規定。
79、污水處理系統設備的完好標準是什麼?
可以下列標准作為完好標准:
(1)設備性能良好,各主要技術性能達到原設計或最低限底應滿足污水處理生產工藝要求。
(2)操作控制的安全系統裝置齊全、動作靈敏可靠。
(3)運轉穩定,無異常振動和噪音。
(4)電器設備的絕緣程度和安全防護裝置應符合電器安裝規程。
(5)設備的通風、散熱和冷卻、隔音系統齊全完整,效果良好,溫升在額定范圍內。
(6)設備內外整潔,潤滑良好,無泄漏(漏油、漏氣、漏風、漏水)。
(7)運轉記錄,技術資料齊全。
80、污水處理系統設備的維護周期一般多少?
設備使用一段時期以後,必須進行小修、中修、或大修有些設備製造廠明確規定了它的小修、大修期限;有的設備沒有明確規定,那就必須根據設備的復雜性,易損零部件的耐用度以及本廠的保養條件確定修理周期。修理周期是指設備的兩次修理之間的工作時間,污水處理系統若干設備大修周期如表。(僅供參考)
序 設備名稱 大修(小時) 定時檢修
1 離心式污水泵<600r/min 40000 500
2 離心式污水泵<800r/min 30000 500
3 離心式污水泵<1000r/min 20000 500
4 離心式污水泵>1000r/min 10000 500
5 污泥泵(>1000r/min) 8000 500
6 污泥泵(<1000r/min= 10000 500
7 氣提泵(空氣提升器) 8年 1年
8 螺旋泵 20000 500
9 離心風機 15000 500
10 刮砂機 10000 500
11 羅茨鼓風機 15000 500
81.問:CAST工藝,污泥脫水後的混合液直接排入進水泵房,導致進水COD,SS偏高,並影響選擇池的反硝化反應(因為前段爆氣沉砂池已經降解了部分C源),應該如何解決?
答:這是一個目前污水處理廠普遍被忽視的問題,即污泥脫水後的濾液迴流至生化池後對生化處理的影響問題。由於污泥脫水前要加調質葯劑,如PAC和PAM,有些葯劑有一定的毒性,污泥脫水時可隨濾液迴流至生化反應池。處理這些濾液在技術上沒問題,只是成本問題,如果選用合適的污泥調質葯劑,並控制好加葯量以及脫水機的進泥量等,對前面的生化處理就不會造成大的影響。還是強調的是,污泥脫水效果取決於污泥處理工序的全過程管理,包括污泥濃縮池的管理。
82.問:「污泥泥齡」是怎樣確定的?如何來控制?究竟是用排泥量確定它,還是用其它來確定排泥量?
答:泥齡、F/M、等與其說是運行的控制參數,不如說是設計方面的參數,在工藝控制中的只是參考參數。實際運行中排泥量通常是根據MLSS值加上經驗來控制的,在SVI相對穩定的情況下,也可用SV30來參考。
83.問:本廠用的是卡羅塞爾氧化溝工藝。有時裝置的出水氨氮比進水還高,進水TP2.5mg/L 左右,出水只有0.2左右,曝氣機3台滿負荷運行。一直查不出什麼原因,這是怎麼回事?
答:只能根據你提供的情況來初步分析, 可能是污水含氮有機物較多,反應時間不夠,有機氮的氨化速率大於氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不夠,影響氨氮通過同化途徑去除的效果。
84.問:在運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復始,請問其成因和控制措施?
答: 說明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內源耗氧速率與基質耗氧速率之比來確定,針對性採取措施。
85.問:AB法A段如何控制?是從一沉池以等同的流量給A段連續迴流嗎?SV30應控制在多少?是5%-10%嗎?
答:A段的迴流比應該大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留時間太短,雖然A段主要是吸附為主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉澱池內進行,只有將吸附在污泥表面的有機物降解,才能恢復吸附能力。應該用MLSS來控制,在污泥沉降性能穩定時也可用SV30,要根據實際情況定,沉降比5%-10%太低。
86.問: 如果一家污水廠運行一兩年處理效果沒達到較佳狀態,那是不是應該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開始時的培菌有什麼不一樣呢?
答:不用換!如果運行條件不變,換了也會一樣的,即使你用優勢菌種投加也沒用,只能維持一段時間,重要的是控制好運行條件,如果是設計上的的問題要及時整改。
87.問:我調試的是工業廢水。工藝為水解+厭氧+好氧池1+好氧池2+沉澱。由於安裝問題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個曝氣器處,均有一個類似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發現曝氣區填料掛膜較少,鏡檢有大的後生動物,沒有發現其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區外的生物膜厚達3cm,能給我解示一下嗎?
答:你所說的情況不能說是曝氣不均,是正常現象。還有你說生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至於說曝氣區外的生物膜厚達3cm就是嚴重結球了,要採取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫膜等措施。
88.問:請問有關接觸氧化池的下例問題。
(1)接觸氧化池在放空時,填料上污泥能存活多少時間?
(2)當接觸氧化池處理能力下降時,要不要投加營養 ?
(3)對於泡沫,加煤油消泡你認為有效嗎,若有效通常要加多少?
答:三個問題回答如下:
(1)接觸氧化池放空後並不是生物膜污泥能存活多長的問題,而是要避免軟性填料曬干而板結,板結後再浸放水中就很難再伸展開,要防止這樣的情況出現;
(2)接觸氧化池處理能力的下降應從多因素考慮,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚會嚴重影響處理能力,還要注意池放空時只能緩緩放,否則掛有大量生物膜的軟性填料架會倒塌或變形;
(3)化學性泡沫用水噴淋較有效(不能直接用水沖),我不贊同用煤油之類的方法消泡。
89.問:本廠近一周的進水、出水及生化池各數據平均如下:進水: BOD:253 COD:810 PH:7.9 SS :286 色度 :32 倍
氨氮:28 總氮:64 總磷:6.0 出水: BOD:4.8 COD: 74 PH: 8.1 SS : 12 色度: 8 倍氨氮:7.6 總氮:22.8 總磷:1.02 生化池:MLSS:4200 MLVSS:2340 SV % :47.2
污泥指數:118.9 泥齡是35天
採用的是改良型活性污泥法處理工藝,目前的進水大約只有2.5萬噸/天(設計是5萬噸),80%以上是工業廢水,另有少量高濃度的垃圾滲濾液。工藝流程是曝氣沉砂池-後生化池-後二沉池,沒有設置接觸池與水解池。生化池是鼓風機供氣,深水轉碟曝氣,連續進水時溶解氧達不到 1 mg/L,停止進水後溶解氧緩慢上升至4-5mg/L左右。進水的嚴重超標及構築物的缺陷,導致了生化池的負荷很高,且污泥濃縮池很小(180立方),有相當部分剩餘污泥重回到進水泵房去。 現在碰到的問題是: (1)二沉池在進水後經常發現有活性污泥懸浮顆粒,是靜沉時間不足還是難以沉澱? (2)三個二沉池均發現聚集的紅蟲(水蚤),水蚤好像是處理水質好的表現,是不是因為污泥濃度高導致大量繁殖?(3)二沉池有時發現有薄薄的一層飄泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝氣不足?還是污泥迴流不及時?(4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻類滋生,有什麼方法克服? (5)我認為污泥已老化嚴重,要將MLSS控低為3000-3500之間或更低些,增加剩餘污泥排放量,降低泥齡,這樣生化池的耐沖擊會不會下降?出水水質會不會上揚?
答:污泥是有些老化,但不算很嚴重, 泥齡已達35天,按此推算,污泥負荷不到0.03。控制目前污泥濃度的2/3就足夠了,應該逐漸減少污泥濃度,水蚤對出水沒影響,分析取樣時不要取到水蚤。還要注意沉澱池泥層控制,二沉池三角堰板上青苔和藻類只能人工清除。
90.問:我們是石油化工廢水兩級生化處理,一級是圓形完全混合式曝氣池,二級是推流曝氣池,一級DO 0.2mg/L,二級DO 5.0mg/L。這段時間一級生化進水PH 8.0,出水6.5,二級生化後PH 5.78,超出指標6-9的范圍,這是怎麼回事?
答:一級DO低很正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷太高發生酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應消耗鹼度造成的。因為你介紹得太簡單,我也只能簡單分析和推斷。
91.問:氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長的污泥齡和保證足夠的迴流,迴流是迴流好氧池出水還是二沉池底部迴流?我現在調試氨綸廢水,原來設計迴流好氧池出水,可實際上是,若迴流量達一倍時,就不能保證前邊缺氧池的厭氧環境,我師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右會好些,這樣說是否對?
答:根據你介紹的應該是前置反硝化,需迴流好氧池的出水和二沉池污泥。你說若迴流量達一倍時,就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環境的話不妥,缺氧區不等於厭氧,DO小於0.5mg/L就可。你師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區DO大於0.5mg/L。 如果好氧區DO在1左右,出水迴流量在一倍時,缺氧區DO仍大於0.5mg/L時,不能再降低好氧區的溶解氧,也不要隨意減少出水迴流量(進入缺氧區的硝酸氮會少),此時可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內污泥層升高,使污泥在二沉池內的停留時間增加,使之處於缺陷氧或無氧狀態,這樣也有利於避免缺氧區DO上升。二沉池出泥量減少不會影響迴流至反應池的污泥量,因為在二沉池內泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時間長了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。 如果是接觸氧化工藝,出水要迴流,污泥就不迴流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水迴流的能耗大,迴流量大要求反應池容積也大。關於去除硝化菌的說法不妥,但明白你的意思。

7. 垃圾污水處理爆氣池泡沫多什麼原因

原因主要有3個:
①啟動泡沫.活性污泥工藝運行啟動初期,由於污水中內含有一些表面活性物質容,易引起表面泡沫.但隨著活性污泥的成熟,這些表面活性物質經生物降解,泡沫現象會逐漸消失。
②反硝化泡沫.如果污水廠進行硝化反應,則在沉澱池或曝氣不足的地方會發生反硝化作用,產生氮等氣泡而帶動部分污泥上浮,出現泡沫現象。
③生物泡沫.由於絲狀微生物的異常生長,與氣泡、絮體顆粒混合而成的泡沫具有穩定、持續、較難控制的特點.生物泡沫對污水廠的運行是非常不利的:在曝氣池或二沉池中出現大量絲狀微生物,水面上漂浮、積聚大量泡沫;造成出水有機物濃度和懸浮固體升高;產生惡臭或不良有害氣體;降低機械曝氣方式的氧轉移效率;可能造成後期污泥消化時產生大量表面泡沫。

8. 污水處理爆氣池水變成茶紅色是什麼原因,如何解決

曝氣不均勻,局部缺氧或厭氧,絲狀菌過量生長導致,污泥呈紅色.絲狀菌膨脹與廢水成分單一、溶解氧不足、食微比過低有關.其他因PH、溫度等原因導致的基本不會發生,最多是起到了輔助作用而已

9. 冷卻塔水流分布不均勻的原因是什麼

你這個乾脆做下改造好了,把填料塔改造成無填料噴霧冷卻塔,效果還好些。

一、填料塔的冷卻機理:
傳統的填料冷卻塔是將熱水噴灑在塔內填料上,形成水膜,通過水膜與空氣的交換使熱水冷卻。實踐表明,使用填料的冷卻塔,存在突出的缺點:★在填料的選擇上存在著通風阻力與散熱能力的矛盾。即散熱能力好的填料,其通風阻力大;通風阻力小的填料,其水質散熱能力又差。★隨著運行時間的增長,尤其是在水質惡劣的情況下運行,水中的鈣鎂無機鹽及微生物不斷粘附在填料上,堵塞填料增大氣流阻力,影響散熱效果,使冷卻能力下降。★填料塔多用塑料膜做填料,塑料的變形、壓陷、老化,造成填料破碎,失去散熱能力,堵塞管道,釀成事故,因而需要頻繁更換填料,提高了運行成本。★當水淋過薄膜式填料時,水的表面積固定,增大淋水密度時,水膜失穩形成波動,波幅數倍於膜厚度,形成溝流,使氣流阻力急劇增加。由於氣流阻塞,嚴重的降低了冷卻效果。
二、WTL—無填料霧化冷卻機理:
1、冷卻塔冷卻效果決定於三個推動要素:
(一)是冷空氣量與冷卻水量的比值(氣比水);
(二)是冷卻介質冷空氣和被冷卻介質水接觸的比表面積;
(三)是冷卻時間。
WTL塔的設計構思是基於以上三個要素並摒棄傳統填料的不足而使冷卻方式趨於理想化。(1)冷空氣量和冷卻水量的比值:
WTL塔由於填料取消後使冷卻塔的系統阻力風機的全壓值降至填料塔的50%,塔阻力降低,軸流風機風量增至填料塔的120%,相同冷卻水量時,氣水比增大20%,實踐證明WTL塔氣水比為960 :1,填料塔為800 :1(體積比)。(2)空氣和水接觸的比表面積:WTL塔採用低壓高效霧化裝置,在較低的壓力下(裝置工作壓力僅為0.03-0.05MPa,進風道零平面處壓力0.08-0.15MPa)下,將水霧化成φ0.5mm微小霧滴,比水被填料分散成的膜狀比表面積大8%,工程實際值為20%以上,能連續快速地更新傳熱表面積,迅速將霧化流的潛熱帶走。(3)空氣和水的接觸時間:WTL無填料霧化冷卻塔採用霧化式,將霧化裝置合理分布安裝在進風道上方,使水的霧粒在塔內有順向、懸浮和逆向三個運行過程,冷卻時間大大延長。充分保證了冷空氣和水的熱交換時間。
三、WTL無填料霧化冷卻塔的主要優點:
霧化冷卻塔的獨特設計使之有以下填料塔無法比擬的優點:
1、系統阻力小,氣流風速大。因無填料,系統阻力小,靜壓約為填料塔50%,同時氣流量增大約20%。
2、逼近度小,冷卻效果好。因採用霧化裝置,使水以霧滴狀與氣流接觸,並有先上後下兩個過程,比填料塔的氣水接觸均勻,傳熱傳質徹底,冷卻效果好。避免了由於填料結垢、長菌、生藻、黏泥以及老化、變形、脆裂引起的堵塞、局部死區、溝流以及由此造成的冷卻分布不均勻現象,冷卻效果明顯優於填料塔。冷卻水溫與濕球溫度逼近度小。t2-т≤4℃。
3、冷卻溫差大。即在風機、塔體尺寸及水量相同的情況下,比填料塔大約20%。4、冷卻水量大。即在風機、塔體尺寸及冷卻水量相同的情況下,比填料塔提高10%。5、節能效果好。即在風機、塔體尺寸、冷卻溫差、處理水量相同的情況下,比填料塔可節能約20%。6、運行費用低。因無填料,運行阻力小;因霧化冷卻,冷卻效率高;因自然通風好,冬季停開風機時間長。霧化冷卻塔比填料塔綜合節能降耗25%左右。7、使用周期長,維修方便,省時省力,節省費用。WTL霧化冷卻塔內部空間較大,每處都能進入維修保養,十分方便。關鍵裝置使用壽命可超過十年以上,不用維修。省去了由於填料塔布水噴頭頻繁堵塞,沖落所進行的疏通、更換以及由於填料結垢、長菌、生藻、老化、脆裂所進行的除垢、清洗、殺菌、滅藻、更換的不便和費用。從根本上杜絕由填料問題所引起的填料層堵塞、局部死區、溝流、填料碎片堵塞系統管道、泵、換熱器等一系列影響塔和工藝系統設備性能的現象。8、運行穩定,機械噪音小,比填料塔低約6dB。無飛水、飄水現象(必要時採用兩層收水器),對周圍環境影響很小。9、能適用於高溫、高濁、較大雜質循環水。10、可將逆流和橫流式填料塔改造成新型環保節能WTL無填料霧化冷卻塔。11、其霧化裝置可用於霧化冷卻池和曝氣池。四、WTL無填料霧化冷卻塔與填料塔比較1、節能:去除填料後使塔內阻力減少50%,風量增大(無填料塔風量7.5×104m3/h,填料塔風量6.0×104m3/h)。節約能耗30%,無填料由於霧化時自動帶風,每年可比填塔少開機2個月。按處理水量100m3/h台,配套電機功率N=3KW計算:節能30%:3kw×6個月×30天×24小時/天×0.56元/kwh×30%=2177元。少開風機2個月:3kw×2個月×30天×24小時/天×0.56元/kwh=2419元。一年節約資金為4569元。2、溫差:無填料霧化冷卻塔實現高效降溫從三個方面著手:增大氣水比,把水噴成霧狀增大空氣與水接觸的比表現積,延長空氣與水接觸的時間,大大提高了塔的冷卻效力。通過霧化冷卻塔的實際運行表明,可比填料塔多降2℃。填料塔中填料塔易結垢,污垢堵塞填料內部流道,阻力增大,使冷卻效果年遞減。3、降耗:無填料塔霧化裝置為全鋼材質,採用靜電噴塑特殊防腐處理,承諾使用壽命不低於12年,而填料塔的填料易老化、脆裂、變形、垮塌。12年內至少更換4次上以。優質填料(無再生料)單價15萬元/T。換一次填料費用,按100噸水量計算:3.14×1.5m×1.5m×1.5m×0.05t/m3×1.5萬元/T=0.7948萬元4、壓力:無填料霧化冷卻塔的布水裝置在塔的下部進風道處,填料塔則在塔的水上部往下逆流。霧化裝置為高效低壓裝置,在裝置噴頭出口僅需壓力0.03mpa,配備的水泵功率降低,實際所需壓力比填料塔低5%。針對填料塔的水質而配備的電子除藻除菌設備也可以省去,因為無填料塔沒有藻類和菌類滋生的溫床。這樣也可以省去1萬多的設備款。貴方的水泵選型可以考慮水流量為110m3/h,揚程為25米的(兩台)一開一備。質量保證我們將質量控制貫穿於產品研發、生產和售後服務的全過程。以質量求發展,靠誠信行天下。精益求精、一絲不苟地將最平凡的小事做到極至是我們每一位員工的座右銘。承諾:產品質量◎設備連續運行8年內無維修;◎設備連續運行10年內其性能不會改變;◎設備使用壽命在15年以上。承諾:售後服務◎免費測試設備性能;◎充足的向客戶提供冷卻塔所需配件;◎在接到客戶通知後,在24小時到達客戶現場並且檢查處理。

10. 污水處理的生化池管道爆氣不均勻有什麼後果,什麼原因引起的怎麼解決

污水處理生化池,主要是利用微生物來降解污水中的COD,具有高效節能、佔地面積小、耐沖擊負荷、運行管理方便等特點。不論應用於工業廢水還是養殖污水、生活污水的處理,都取得了良好的經濟效益。---綠燁環保

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