A. 生活污水處理水解酸化池以後的池子水出現乳白色
接觸氧化效果不理想,如是SBR處理工藝,可能是好氧菌生長狀態不好,或已大量死亡.
B. 環評工程師污水處理技術答疑精選(27)
261.問:關於接觸氧化掛膜過程中的問題:
1、池一開始投加5%池容的脫水污泥,盡管活的污泥不多,我想請教那些死污泥是如何從系統中消失的,是解絮成單個生物體隨水流出去的還是好氧消化掉?或者是連續進水後和未死亡的污泥結合以小的絮體流出沉澱池?
2、悶曝至填料上有少量黏附的肢慧污泥後,是否應降低水中懸浮的污泥濃度,以利於填料上污泥充分利用營養快速成長?此時水中懸浮的污泥濃度應保持約多少為合適?
3、填料掛膜快可縮短調試的時間,有那些方法利污泥黏附至填料上以及填料上的污泥快速繁殖成長?
答:
1、死污泥中的揮發性固體部分可被細菌降解,部分解絮後隨水漂出,污泥中的固定固體部分隨水漂出,部分通過剩餘污泥排出。
2.悶曝至填料上有少量黏附的污泥後,要增加進水量(及時補充營養),此時水中不要有污泥。
3.要縮短調試的時間,就不能用脫水污泥,應該用未脫水前的濃縮污泥接種,或在生化池未進水前將種泥噴灑在填料上,當然具體培養過程中還有技術要求的。
262.問:本單位正在調試一個皮革廢水處理裝置,工藝:格柵-調節池-兩級絮凝反應池及沉澱池-活性污泥池-中沉池-接觸氧化池-二沉池,廢水量700m3/d,進水C OD 3000 mg/L多,出水要求COD在90 mg/L以下。活性污泥池SRT9.3小時,接觸氧化池SRT4小時,中沉池及二沉池SRT2小時。
第一次投泥後沒有悶曝,進行連續迴流培養,泡沫及氣味很重,生化池去除率一直提不上,後來投加第二次污泥後悶曝了幾天再逐漸增大處理水量後效果明顯,物化工序出水COD700-1000 mg/L左右,中沉池COD200 mg/L多,經過接觸氧化後COD還有100 mg/L多,仍高於設計要求(90 mg/L以下)。
運行過程中活性污泥與接觸氧化都有迴流污泥,後來調整為只迴流活性污泥,接觸氧化不迴流,但這樣操作接觸氧化池泡沫增多了,二沉池每隔兩小時排幾分鍾泥出水還是帶有不少SS,去除效果也沒見提升。
現有幾個問題想問一下:
1、投泥後幾時開始排泥合適?以什麼為標准(沒條件測SVI及MLSS)?
2、物化出水總磷只有零點幾,C/P很低,現活性污泥池污泥膨脹,不知是否與此有關?
3、若要計算磷肥投加量怎麼計算可否列個例子(磷肥有效成份:P2O5=12%)
4、接觸氧化池不迴流後池面泡沫明顯比迴流時候要多,是否池內懸浮污泥少後容易使LAS攪拌後覆蓋池面?回不迴流是否以其負荷高低來決定的?高時增加些懸浮污泥分擔負荷,低時減少懸浮污泥單靠掛的膜處理水就行?
5、污泥膨脹是否將進水pH值提高,讓曝氣池pH值保持在8-9之間3-5天後再投加營養復壯即可?
6、膨脹時SV很高達35-60之間,是否就應增大排泥量除去沉降性能較差的污泥?
答:分別回答如下:
1、MLSS不能測的話,SV一定要測定,可大致判斷污泥的多少和污泥性能,現在投泥只是接種培養污泥,不用考慮排泥的。
2、磷不夠易造成污泥沉降性能不好,也會影響污泥增長,磷應該控制在生化池進水BOD5的1%左右,不足就要加,還要確認N是否滿足。
3、如果沒有測定BOD5,磷的投加只能用試湊法大致確定,磷濃度以單質磷表示,假如每小時要設加純磷X公斤,需設加12% P2O5的量=X×P2O5/P×12%.
4、接觸氧化池不迴流後池面泡沫明顯比迴流時候要多是很正常的,現在用迴流污泥來減少泡沫是治表沒治本,一般來說生物膜完全形成後泡沫會減少的,如仍不能消失可用水噴淋消泡。
5、你們現在的污泥還不能算膨脹,可能是營養比問題,生化池進水pH控制在6~9就可。
此外還要說明的是接觸氧化法正常運行時污泥是不迴流的,培養期內可適當迴流,但在營養不足時不能迴流,如果營養比歷基答不滿足,投加污泥也沒用。
263.問:接觸氧化工藝的二沉池投入使用後,是否要把二沉池的污泥迴流到接觸氧化池中,還是污泥培養的後期再排走污泥?如果污泥鏡檢中發現有鍾蟲、累枝蟲大量出現並活躍是否可認為接觸氧化掛膜成功,並且不用再迴流了(簡單的說就是迴流該如鋒迅何控制,是否要滿負荷進水時才不迴流呢)?
答:如果填料上已有少量生物膜,二沉池污泥就不用迴流,否則污泥中微生物會與填料上微生物爭營養,如果生物膜還沒形成,可增大進水量,讓污泥在系統中循環,起接種作用。
污泥培養成熟與否從生物相可判斷,污泥初步形成是會出現一些游動形原生動物,如果鍾蟲、累枝蟲大量出現並活躍一般可認為接觸氧化掛膜成功,但也有例外,有的廢水處理裝置運行正常,而固著型纖毛類原生動物很少甚至沒有,所以還要結合SV等來分析。生物膜初步形成後二沉池污泥就不用迴流。這里要說明的是接觸氧化法一般是不設污泥迴流設施的,也有採用泥-膜組合工藝來強化處理能力,還有的接觸氧化工藝設置污泥迴流系統,以便在負荷高等特殊情況下使用,但正常情況下污泥不應該迴流,否則會造成負面影響。
264.問:普通的開放式厭氧用折流式厭氧泥流失後的迴流量怎麼控制?如何安裝攪拌?如用液下攪拌一台控制面積有多少?
答:折流式厭氧反應池的泥水混合是通過水流的上下向交替來實現的,所以不需安裝攪拌器。
至於厭氧泥流失的原因很多,不能單純與迴流量聯系起來。
265.問:本公司調試一生活污水處理廠近一年了,採用A2O工藝,AHRT2小時,OHRT8小時,O為生物接觸氧化法,因化糞池效果不好,有內循環,另外二沉I池抽泥時迴流1小時,原先設計Q2500T,現實際Q600T,二沉池停留時間6小時,出水COD達標50mg/L左右,NH4-N進水30mg/L,出水20mg/L,TP2.0mg/L,出水的氣味、色度都很好,請診斷一下。
答:不清楚具體的操作環節上的問題,無法進行全面分析,目前二沉池的停留時間太長,易造成污泥厭氣,沉澱池發生厭氧釋磷,同時二沉池污泥缺氧時會發生反硝化,如嚴重厭氣時還會使亞硝酸氮逆轉為氨氮,出水氨氮不能達標。
污水在二沉的停留時間是由水量定的,無法改變,但污泥在二沉池的平均停留時間可以控制,應該增加二沉池的抽泥頻度,即少量多次,避免污泥在沉澱池長時間積累。
266.問:本單位的接觸氧化裝置調試中有一些疑問:
1、現接觸氧化池沉澱池污泥停止迴流後效果好了些,但出水SS和COD仍不達標,接觸氧化池進水COD在200-350 mg/L之間,設計負荷為0.6kgCOD/(m3·d),停留時間4小時,出水COD要90 mg/L以下。掛膜顏色厚度都正常的,不知會是什麼原因導致接觸氧化池去除率低?
2、物化出水我們要求廠方保持清澈及無污泥帶進生化池,但在出水SS很少時呈乳白色時,跟平時正常時COD一樣是700-800 mg/L多,所以進入生化池COD不高。是否可理解為物化出水裡面可能大分子有機物較多不利活性污泥池去除呢?
3、我們之前是投泥悶曝後就進皮革廢水由小流量逐漸加大至滿負荷,但設計人員說投泥後無需悶曝開啟迴流直接進水馴化,是否可行?
4、如果發生了污泥膨脹想加漂水殺絲狀菌,投加量怎麼計算?
答:分別回答如下:
1、要確認DO是否夠?膜法的DO控制要高於泥法的。
2、生化池進水中含乳白色物質可能是一些難生化的低聚合物,應該加強預處理,如混凝沉澱處理。
3、設計人員說投泥後無需悶曝開啟迴流直接進水馴化是可以的,但水量要有一個逐步增加的過程。
4、雖然專業書上有介紹加氯等殺死絲狀菌的方法,但在實際應用中是不可行的,再說對膜法而言讓其長在生物膜中是好事,現在的污泥只是起接種作用。
267.問:接觸氧化池在進水時曝氣是否不利於生物膜的形成?我們投加營養是在進水前或後各個生化池均加,進水時投加是否會造成營養流失?
答:在生物膜培養過程中,無論是悶曝或進水曝氣營養流失都是無法避免的,只能做到盡可能少流失。我不認為進水時曝氣會不利於生物膜的形成,連續進水培養關鍵是要控制好進水量和曝氣量。
268.問:一沉出水是清的,基本沒什麼色度,但是經過生化後水又變褐色了,可能是曝氣把過量的亞鐵轉化成3價鐵了,所以現在注意控制石灰乳的加入量,看是否會好轉。另外我想知道,有什麼經濟有效的辦法去除色度嗎?
答:要確認生化池是否厭氧,混凝法去除色度是比較經濟有效的,關鍵是葯劑選擇要有針對性,還有反應條件的控制,石灰乳的加入量要控制,但pH不能低於9.
269.問:本公司在處理一醫葯廢水,廢水含大量苯環類物質,水量600t/d,進水COD平均27000 mg/L,工藝:預處理+厭氧+活性污泥池+兩個串連接觸氧化池。目前出水在300左右(要求是綜合排放一級標准,COD100mg/L以下)。現接觸氧化出水C0D降到200 mg/L左右以後就再也無法下降了,繼續悶曝還有回升現象。目前想採用純氧曝氣,先作中試,看看有沒有效果。還准備加活性炭試試,是否還有什麼其它辦法?
答:在排除運行控制方面因素外,如果COD確實只能降至200 mg/L左右,說明廢水的B/C比太低,如果繼續悶曝還有回升現象,說明曝氣時間過長生物膜出現老化了。想採用純氧曝氣是否是因曝氣池供氧不能滿足而考慮的,如果廢水可生化性差,用純氧曝氣也沒用的,加活性炭當然有用,但不經濟。我感覺這樣的工藝組合有問題,也不知厭氧工序前還有什麼預處理工序,所以無法作進一步評論。
270.問:氣浮池投加PAC和PAM後在反應室里有明顯的分層,上清液約30cm,下層就都是絮狀沉澱物,但是流入上浮室後的出水又變渾了,這是怎麼回事?應該怎麼解決呢?
答:不知你們是採用CAF還是DAF,根據你說的情況投加葯劑後有絮體產生,但絮凝效果好象不大好,要確認葯劑投加環節是否有問題,PAC和PAM不能同時投加,應有分別投加單元,還要有適當的混合攪拌絮凝過程,如果排除葯劑投加因素,就是氣浮設施和設備方面的問題,如:氣液界面不夠;有溶氣罐的話要確認溶氣罐壓力是否正常;檢查管路是否有堵塞,溶氣釋放器是否完好等;採用葉輪氣浮還要確認氣浮機是否過小。
C. 污水處理中試,AO工藝,當從好氧池向缺氧池打迴流時好氧池上清液會變為乳白色,什麼原因導致
如果很渾濁但溶解氧不低的話可能是污泥解絮
如果溶解氧偏低則是厭氧了
D. 怎樣處理洗毛洗毛廢水
處理工藝:
1、UASB(升流式厭氧污泥床)工藝
廢水由水渠進入調節沉澱池,調節水質、水量均勻並預沉部分較大顆粒的懸浮物後進入UASB反應器。通過厭氧微生物的作用去除大部分的有機物。生物接觸氧化池是本工藝流程中的主要處理構築物。池內採用由全性聚乙烯塑料製成的半軟性填料。這種填料生物附著力強,比表面積大,空隙率大,具有較強的重新布水、布氣能力,對有機物去除率高,耐腐蝕,不易堵塞,安裝靈活方便。出水進入一級生物接觸氧化池進行好氧生化處理,然後進入中間沉澱池進行泥水分離再進入二級生物接觸氧化池進行好氧生化處理。出水加入混凝劑PAC和絮凝劑PAM進行混凝沉澱。二沉池出水達標排放或回用。此工藝中UASB消化大量污泥,有調節池,中間沉澱池、二沉池中產生污泥,且量不大疏水性好。故採用 污泥通過管道進入貯泥池,然後由泵打入壓濾機房,通過壓濾機壓濾後脫水,泥餅外運填埋或作農肥處理。
2、CASS-氣浮工藝
某公司是鵝毛清洗過程中排放出廢水,廢水呈乳白色、渾濁狀,並有異味。採用CASS-氣浮工藝處理該廢水,能夠達標排放。
格柵井與預曝調節池合建,井內設置粗細不銹鋼柵各1道,以去除廢水中的鵝毛及細小絨毛頂部置鋼制蓋板,以便操作工定時對格柵進行清理。預曝調節池,全地下鋼砼結構,為防止沉降及夏季廢水腐敗發臭,池底設穿孔軟管進行曝氣,氣水比為4:1。調節池頂部用五孔板封閉,作為自行車棚,並設置清污口。CASS反應池採用鋼砼結構,CASS反應池的運行過程均實現自動控制,採用半限制性曝氣。)CASS反應池可變容積的運行提高了系統對水量、水質變化的適應性和操作的靈括性。氣浮池,選用組台式氣浮設備1套,為節省佔地面積,氣浮設備與其配套的投葯系統等置於清水池上方。CASS工藝在時間上是理想的推流式處理過程而在同一運行周期內卻具有完全混台式曝氣池的特性,而且能實現連續進水,因此與SBR及其它常規處理工藝相比,具有佔地省、耐沖擊負荷強、污泥沉降性能良好、處理效果穩定等優點。)CASS處理工藝尤其適台對間歇性排放廢水的處理。其位於系統前端的生物選擇器對進水中有機底物的快速吸附及吸收作用,增強了系統運行的穩定性,同時改善了污泥的沉降性能,基本杜絕污泥脹的發生。
3、厭氧-好氧-混凝沉澱
由於洗毛廢水中高濃度的CODcr,BOD5主要是由羊毛脂引起,採用厭氧降解高分子物質,而後再用好氧生化,利用好氧微生物的新陳代謝作用去除水中的色度。氣味、粘稠物質等。廢水由水渠進入調節沉澱池,調節水質、水量均勻並預沉部分較大顆粒的懸浮物後進入UASB反應器。通過厭氧微生物的作用去除大部分的有機物。出水進入一級生物接觸氧化池進行好氧生化處理,然後進入中間沉澱池進行泥水分離再進入二級生物接觸氧化池進行好氧生化處理。出水加入混凝劑PAC和絮凝劑PAM進行混凝沉澱。二沉池出水達標排放或回用。
E. 接觸氧化池的廢水為什麼會發白,而填料繩上的污泥發黑呢
缺氧了,曝氣量小。
化學混凝沉降不應該在曝氣池前,應該在曝氣生化之後。風機風量夠不夠,看一下曝氣池氣泡翻騰情況。
F. 生活污水通過處理之後,在出水口觀察水質需要注意哪些問題
個人經驗:
1、是否清澈,如果不清澈,看一下是有雜質還是水的顏色就不正常,有雜質說明水中懸浮物可能過多,去檢查下清水池是否有淤泥。
2、取水樣交給化驗人員進行化驗,看是否COD合格,或者拿COD快速測定儀測一下。
3、聞一下是否有異味,一般處理後的污水是沒有什麼特殊味道的。
G. 鋁產品清洗廢水,氣浮池出水是清澈的,最終出水卻呈現乳白色是什麼原因
看情況首先考慮二成和砂率的問題。是不是沒有反沖洗,二成池排泥不及時造成的厭氧反色