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EDI排水流量低的原因是什么

发布时间:2022-05-16 03:08:32

1. 超纯水设备浓水排放流量低的原因

二级反渗透设备在使用过程中的常见的设备故障,例如膜元件被损坏、设备电压过高、反渗透设备运行发出噪音等等情况。今天特意整理了一些关于二级反渗透设备常见故障,以及故障排查方法。

反渗透设备故障起因主要有哪些?

1、水质发生了恶化。在系统中使用的水大多是来自于附近的河流,有些地方会受到附近海水倒灌的情况影响,水质本身所出现的微生物含量会有很大的区别,含量的变化也会有很大的变化,这样就对水质的预处理带来了很大的难度,直接导致水处理的过程中污浊度有了一定的提升。含盐量提高时,水中的导电率从3800,提高到5200,直接影响溶解剂的增加。从这样的实例中可以看出,原水源中的水质会在导电率上有反应,也会让超纯水设备的机械使用寿命减短。

2、二级反渗透纯水处理设备中膜体被污染。在检测的工程中,发现滤膜处有大量的褐色污泥。再查看数据资料发现,膜内的压力差比以往要高出很多,产水量也相应的减少,由此可以看出,反渗透系统中的膜体受到了污染,出现了严重的堵塞。在膜组件当中很难有较多的沉淀物,设备也会根据运行模式的需要进行保护措施,如果在管理人员不按照要求操作,膜体就会被严重的污染,最终膜体的功能下降。

2. EDI超纯水设备模块出现故障的原因有哪些

1.EDI模块在长期在大电流小流量的情况下运行,导致积聚的热量不能够散发,专而造成EDI接近两极的属膜片发热变形,浓水压差增大,影响产水水质与水量;
2.EDI模块长期没有保养,膜片和通道结垢,进出水压差增大,也会造成产水水质下降,电压上升,电流不能调节,导致最后无法使用;
3.当EDI设备停机时,没有对EDI模块进行采取保护措施,以及运行过程长期不做保养,导致EDI的膜片和通道滋生有机物,进出水压差增大,造成产水水质下降,电压上升,电流无法调节,最终无法使用;
4.EDI模块系统手动运行时,在缺水状态下加电,直接导致膜片和树脂的发热碳化,清洗无效,无法使用;
5.在清洗过程中,采用的清洗、消毒药剂,而导致EDI树脂损坏和破碎,进出水压差增大,造成产水水质和水量全部下降;
6.电流电压超出额定值或人为误操作,系统维护管理不当,没有遵守EDI模块的使用条件;
7.EDI进水前无精密过滤器,直接导致异物堵塞EDI通道,进出水压差增大,造成产水水量严重下降,清洗无效。

3. edi纯水设备出现纯水流量缺乏,怎么办

今天为大家介绍edi纯水设备出现纯水流量缺乏问题时如何自检:
1、edi纯水设版备前置滤芯阻塞。权
2、高压泵压力缺乏。
3、反渗透膜阻塞。
4、后置活性碳阻塞。
5、edi纯水设备压力桶压力缺乏或内部破坏。

4. EDI模块主要的损坏原因有哪些

造成EDI模块故障的原因分为以下几点:

(1)EDI运行电压过高,电流无法调节增大:进水硬度过高EDI内部结垢、EDI进水压力长期过高、EDI运行常有水锤现象。

(2)EDI流量过低水质变差,压差增大:进水余氯、硬度、硅含量过高。进水前无保安过滤器。

(3)EDI进水正常,压力正常而水质过低:树脂性能下降,可高电流再生。

(4)EDI模块漏水:进水压力过高,螺栓松动

(5)EDI模板硬件变形:在高电流低流量下运行,在通电不通水状况下运行。

(6)EDI水流窜水:内部膜片穿孔,导致膜片穿孔原因进水硬度高、EDI被干烧。

详情可见官网:网页链接

5. 影响EDI产水水质的主要因素有哪些

纯水一号水处理为您分析影响超纯水设备运行的主要因素有。 1.进水电导率影响 在保证其他回条件不变的前提下答,随着原水电导率的上升,脱盐效果变差。这是因为进水电导超过一定范围后,模块的工作区间往下移动,乃至再生区消失,工作区穿透

6. Electropure EDI 产水流量变小了怎么办整套系统运行都没有做变动,突然就有个模块流

你好,在外来部设备不自存在异常的情况下,只能是EDI设备本身出现了问题。
1. EDI模块被颗粒物和其他杂质污堵--建议冲洗EDI设备本体的管道和EDI前的供水管道,反冲EDI模块淡水室;
2. EDI模块树脂破碎--打开EDI模块检查内部是否是烧毁,树脂是否存在异常。
3. EDI模块内部被烧毁和变形--如果EDI模块局部烧毁,可以进行维修,如果大部分被烧毁,只能更换了。
维修和更换不用担心太多,Electropure EDI现在的服务完全跟得上。

7. 最近我们电厂几十台EDI模块有一台产水电阻突然很低,其他都是好的。所有参数都正常,有人知道为什么吗

EDI模块的污染主要分为硬度、金属氧化物、有机物和生物污染四种。若发现EDI模块压内差增大、产水,浓容水或极化水流量减小、电压增大或产水水质降低,则预示着EDI模块可能产生了污染,下面小编来讲一下具体故障的分析检测方法。
产水电阻率低原因分析
1、可以分析如下运行情况:各模块的平均电流;各模块的实际电流;淡水室和浓水室的压力;流量过低;运行情况随时间变化的趋势。
2、可以分析检测仪表:电极常数;校验;温度补偿;探头接线;仪表接地;取样流经探头的流量太小而导致取样很差。
3、可以分析进水以下参数:电导率;pH;CO2;硅含量;硬度;检查反渗透设备情况;对水质作实验室分析。
产水电导率大于进水电导率原因
1、一个或多个模块电极反向:浓水室反向进入淡水室;立即停止EDI系统运,并检测原因。
2、浓水室压力大于淡水室压力。
3、电流增加,产水水质反而下降原因
离子交换膜损,例如:热损坏;机械损坏。
EDI模块发生故障应及时分析及时检测,避免对EDI的系统造成损坏进而产生更大的损失。

8. 超纯水设备中EDI装置的常见故障有哪些,怎么诊断呢

超纯水设备中EDI装置的常见故障及排除如下图更多详细的解决方法请登录科瑞环保查看

9. EDI 积水流量低是什么原因啊

极水进水口布水器堵塞,或者极水实结垢了。

10. edi电源故障是什么原因

一、淡室水质突然下降,电耗增加,转子流量计上有黄褐色铁锈

故障原因分析:

1、原水含铁量较多,或管网有腐蚀,铁溶入水中。

2、个别膜破裂,电极腐蚀断裂,电极接线柱松动。

故障处理方法:

1、加强edi电渗析器的原水预处理。管路尽量不使用铁管,而要有防腐措施,开车时管网存水要排放干净,受铁污染处要及时清洗。

2、及时调换破膜或断极,电极的接触要良好。

二、水压高、出水量低或水流不畅

故障原因分析:

1、开车前管路未冲洗干净,致使杂质堵塞水流通道。

2、edi电渗析器级段间的水流倒向时,进出水孔错位。

3、在组装时,隔板和膜的进出水孔未对准,或是部分隔板框网收缩变形,或是隔板框和隔网厚度配合不适当。

故障处理方法:

1、拆开edi电渗析器清查出水孔、布水槽等处杂物,然后重新组装,或在进水管道加设过滤器。

2、对进出水孔错位,要仔细检查并重新组装测试。

3、变形的隔板要调换。对隔板加工要注意厚度均匀,与框网厚度的配合要良好。

三、电流不稳、出水流量不稳及压力表抖动等

故障原因分析:

1、edi电渗析器流量计及压力表离泵出口太近,受水泵冲击而抖动,或是系统阻力太大。

2、空气未排尽,或水泵吸口管路漏气使水带气。

故障处理方法:

1、改装流量计和压力表的位置,并尽力减少系统阻力。

2、设法使装置内空气排尽,修好edi电渗析器漏气处。

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