A. 陶氏反渗透膜高压差的产生原因是什么
陶氏反渗透膜高压复差的产生制原因:
1.颗粒堵塞:
大颗粒物质进入膜系统,造成膜元件端面和进水流道堵塞,可以通过拆下压力容器端板清理膜元件进水端面和冲洗膜元件来解决,同时检查介质过滤器和精密过滤器。
2.结垢:
结垢通常会引起陶氏反渗透膜系统尾部膜元件压降的增加,当出现结垢现象及时进行化学清洗,也可通过添加阻垢剂、调节进水pH和系统回收率的方法减缓膜元件的结垢。
3.微生物污染:
微生物在膜元件进水流道表面形成生物膜,造成陶氏反渗透膜系统压差升高,可通过化学清洗来恢复,同时加强进水微生物监测,添加杀菌剂等方式来降低微生物污染风险。
4.胶体污染:
常见的胶体污染有胶体硅、铁的腐蚀产物和预处理中投加的絮凝剂,可通过完善预处理,如增加介质过滤器、超滤、微滤等方式来预防。
5.进水流量过高:
膜系统进水流量过大,也会导致陶氏反渗透膜系统压差升高,可通过调节高压泵变频器、进水调节阀来控制进水流量,减小压差。
B. 反渗透设备的清洗方法主要有哪几点
清洗方法:
在第一段引入清洗溶液
RO进水入口处最大压力为60psi(减少已松脱的污染物被冲回膜表面的可能)单只膜元件最大压降10-15 psi,以防止膜卷突出将置换出的水排入下水通道
将最初20%已污染的/变色的化学清洗溶液排入下水通道
将干净的化学清洗溶液再循环至清洗箱
将渗出的少量产品水再循环至清洗箱
如果PH值变化超出0.5个单位,则需要重新调整PH至指定范围
低流量循环
循环5-15分钟
每根4“的压力容器流量为3gpm(11.4升/分钟)
尽量减少冲洗下来的污染物对进水通道的阻塞
中等流量循环
循环5-15分钟
每根4“的压力容器流量为6gpm(22.8升/分钟)
第一次大流量循环
循环30-60分钟
每根4“的压力容器流量为9-10gpm(34-37.8升/分钟)
浸泡(选择使用)
轻度污染可浸泡1-2小时
浸泡有利于污染物的去除
应当在必须的情况下才进行浸泡,原则上应尽量减少化学剂与膜的接触时间
第二次高流量循环(选择使用)
循环15-60分钟
按需要浸泡及循环
冲洗
使用与清洗溶液PH值及温度相同且与系统容积相同量的RO产品水冲洗,并将出水排入下通道,然后使用未调节 过的RO渗透产品水反复冲洗,保证化学清洗液全部被冲出
使用第一种杀菌液(选择使用)
按照标准配制杀菌液
采用中等流量在已清洗各段的RO装置中循环15-60分钟
浸泡1-2小时或按需要而定
用RO水冲洗
利用第二种清洗液进行清洗(选择使用)
先用低PH溶液清洗,再用高PH溶液清洗
最终冲洗
通常冲洗10-30分钟
使用通常的经过前处理的进水低压冲洗,直至浓水不再有气泡,直至浓水电导与进水电导相同
运行前冲洗
与正常运行操作条件相同,但是产品水排入下水通道直至产水水质达到所需标准
RO膜清洗的注意事项
RO膜在清洗过程中,操作人员有关化工酸碱操作的安全规则及化工配制溶液的安全规则。
膜在清洗过程中,所使用的水必需是RO产品水或相当于其产品水的纯净水。
RO清洗过程中,其清洗水温不低于15℃。
RO膜在清洗完成后10小时内必须让其运行,否则需要加入消毒液进行保护。
C. 反渗透膜经过清洗之后脱盐率下降是什么原因
如果是使用比较久了的反渗透膜,可能是膜表面收到了一些或多或少的损伤引起的,就像人揭掉创口的痂一样。从而使脱盐率下降,如果定期清洗
,或者预处理做得好,这种现象要少些。我去年做过一个系统,一年多正常使用,产水量和脱盐率一直没有下降。与预处理设计有关。
D. 反渗透设备清洗后二段压差升高原因
二段有没有也做清洗?或是清洗不彻底,仍然存在生物污堵或是生物污染,化学清洗后一般压力是会下降一些的
E. 反渗透装置的反渗透装置的清洗方法
反渗透技术因具有特殊的优越性而得到日益广泛的应用。反渗透净水设备的清洗问题可能使许多技术力量不强的用户遭受损失,所以要做好反渗透装置的管理,就可以避免出现严重的问题。
1.低压冲洗反渗透装置
定期对反渗透装置进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜性能,或当反渗透装置进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,待SDI值调至合格后再开机。
2.反渗透装置停运保护
由于生产的波动,反渗透装置不可避免地要经常停运,短期或长期停用时必须采取保护措施,不适当地处理会导致膜性能下降且不可恢复。
短期保存适用于停运15d以下的系统,可采用每1~3d低压冲洗的方法来保护反渗透装置。实践发现,水温20℃以上时,反渗透装置中的水存放3d就会发臭变质,有大量细菌繁殖。因此,建议水温高于20℃时,每2d或1d低压冲洗一次,水温低于20℃时,可以每3d低压冲洗一次,每次冲洗完后需关闭净水设备反渗透装置上所有进出口阀门。
长期停用保护适用于停运15d以上的系统,这时必须用保护液(杀菌剂)充入净水设备反渗透装置进行保护。常用杀菌剂配方(复合膜)为甲醛10(质量分数)、异噻唑啉酮20mg/L、亚硫酸氢钠1(质量分数)。
3.反渗透膜化学清洗
在正常运行条件下,反渗透膜也可能被无机物垢、胶体、微生物、金属氧化物等污染,这些物质沉积在膜表面上会引起净水设备反渗透装置出力下降或脱盐率下降、压差升高,甚至对膜造成不可恢复的损伤,因此,为了恢复良好的透水和除盐性能,需要对膜进行化学清洗。
一般3~12个月清洗一次,如果每个月不得不清洗一次,这说明应该改善的预处理系统,调整的运行参数。如果1~3个月需要清洗一次,则需要提高设备的运行水平,是否需要改进预处理系统较难判断。
F. 污水处理反渗透一级二级进水 浓水 段间 高压泵后 压力普遍升高什么原因,清洗后无效果怎么处理。
反渗透系统的故障通常至少出现下列情况之一: 标准化后产水量下降,通常需要提高运行压力来维持额定的产水量; 标准化后脱盐率降低,在反渗透系统中表现为产水电导率升高; 压降增加,在维持进水流量不变的情况下,进水与浓水间的压差增大; 下面将详细的讨论上述三种主要故障标准化后产水量下降 RO系统出现标准化后产水量降低,可根据下面三种情况寻找原因: RO系统的第一段产水量降低,则存在颗粒类污染物的沉积; RO系统的最后一段产水量降低,则存在结垢污染; RO系统的所有段的产水量都降低,则存在污堵; 根据上述症状,出现问题的位置,确定故障的起因,并采取相应的措施,依照"清洗导则"进行清洗等.另外反渗透系统出现产水量下降的同时还会伴随有脱盐率降低、升高等情况. 1、因为一段反渗透污染,造成一段膜元件进水流道堵塞,造成原水无法有效进入一段膜元件,而且进入一段的原水因为膜元件污染不能稳定产水,因此一段进水压力增加,产水量下降; 2、于此同时,因为进入一段的原水量减少,故一段浓水量下降,因此二段进水量也相应减少,所以二段进水压力降低,相应二段浓水压力也下降; 3、因为反渗透受到污染堵塞,在高压运行条件下,机组的产水水质也会相应下降,产水电导率因此上升。
G. 反渗透一段压差升高快怎么办
1.2一起说:操作确实很有问题,一般不会到这种程度才开始清洗膜的,应该内是微生物污染,膜都爆了容,清洗完后当然电导会猛增。建议;加大前期次氯酸钠的投加,当然也应加大超滤后面亚硫酸氢钠的量,保证进水余氯合格,或者是如果预算够加大非氧化性杀菌剂的投加频率,不然RO的清洗频率就会很频繁,这样对膜不好。
3.多介质还是根据SDI和反洗压差来反洗,因为取水点一样但水质还是波动很大的,何况多介质过滤器处理量随着使用时间的推移也会变化。
4.你的SDI的检测可能有问题,如果没问题,就说明你的超滤膜污染已经很严重,再者已经35%断丝,基本已经报废。
总体说来你这套系统主要的东西,超滤和RO一定要把损坏的都更换了。
具体的改进方法还是建议咨询更专业的人员电话沟通到现场查看完情况才能拿出很好解决方案,这里谁都给不了你具体的改进操作数据的。
H. 反渗透进水,浓水压差过大怎么办 实际压差达到了0.6MPa左右
总进水和浓水的压差是六公斤,如果你的反渗透是分两段的还要看一段与二段的压回差和二段与浓水的压答差,如果是单段的段间压差这么大,你的膜估计在容器里面都变形了,就是报废了,如果是两段段间压差那也很大了,尽快化学清洗,一段压差大用氢氧化钠配药 PH 12.5 左右,如果是二段压差大用盐酸配药 PH 1.5-2。
尽快清洗,要不你的膜就要报废了
I. 反渗透膜清洗后压力变化
格瑞水务为您抄解答:袭
看你RO系统分几段了,正常两端,系统检测压力有进水压力、中间压力、浓水压力,一段压差是进水—中间压力,二段压差是中间压力—浓水压力。压差上升15%,水质下降15%,产水量下降15%都是药洗的标准啊
J. 为什么反渗透膜化学清洗过后,2段硬度高,电导高是怎么回事
摘要 1.水质问题:检测原水水质是否有较大变化;